过程方法体系审核实例.docx

上传人:lao****ou 文档编号:132682 上传时间:2023-04-06 格式:DOCX 页数:5 大小:213.97KB
下载 相关 举报
过程方法体系审核实例.docx_第1页
第1页 / 共5页
过程方法体系审核实例.docx_第2页
第2页 / 共5页
过程方法体系审核实例.docx_第3页
第3页 / 共5页
过程方法体系审核实例.docx_第4页
第4页 / 共5页
过程方法体系审核实例.docx_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《过程方法体系审核实例.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《过程方法体系审核实例.docx(5页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。

1、有效改进不符合提高型材合格率本审核案例运用过程方法,从过程结果一目标偏离入手,追溯目标偏离的原因,聚焦产品不符合处置,抓住影响挤压过程质量的关键因素一模具的制作。从而促进受审核方有效处置不合格,改进工艺优化模具,提升型材合格率,达成质量目标,降低质量损失,满足客户订单要求。审核依据:GB/T19001-2016审核范围:铜板、拉制铜棒、挤制铜棒、拉制铜管、挤制铜管的生产。审核过程:生产过程审核场所:生产部、生产车间部分的审核。一、审核发现1)审核员先从过程结果入手,在生产部与经理交流并查阅2017年月度目标达成情况。型材车间目标设定:连挤平排合格率78%;抽查200年9月连挤合格率76%;偏离

2、了目标值。其它月度连挤合格率低于目标的情况。与生产经理交流了解到:挤制异型材需要开制模具,连续性加工少,模具频繁更换,导致合格率偏低。针对目标未达成情况,正在查找原因,但尚未制订具体的对策。2)审核员带着目标偏离的疑问,欲寻找其背后的原因。在挤压车间现场观察:正在进行拉挤作业,型材规格4*70,挤压温度参数符合工艺规程,设备自带温度、电流超限自动报警功能以防止人为错误。操作人员王师傅加工4根合格,又加工一根同规格的型材时,自检发现铜排边部有碎边、拉毛现象,便停下作业,发现造成产品碎边、拉毛不合格的原因是模具有划痕,遂对模具进行打磨修复。并将不合格品剔除进不合格区,判定报废。审核员询问该不合格件

3、如何处置?王某回复后续采取回炉融炼的处置措施。审核员再问,是否有不合格的处置记录,王某回复:没有。进一步了解针对其它报废品也未有不合格处置记录。陪同人员认同这种作法:不合格未流转到下道工序,在公司直接进行回炉处理,对于判废的产品不再形成不合格处置记录,言下之意这种处置效率较高,不需要再去记录分析。审核员意识到这种做法违反GBT19001-2016标准8.7的规定,未留下不合格处置记录,不利于公司进行原因分析和后期整改。在影响产品质量的因素中,模具因素不能忽视。应客户变化的产品规格要求,需要适时开制模具。过去是委外加工模具,因时常不能保证模具交付的及时性,影响到产品的交期,生产过程中模具出现问题

4、也难以及时修复。公司改变了对外包模具的依赖,按客户图样自行设计制作模具,解决了挤压模具的交付卡脖子问题。排除了其它因素对产品外观质量的影响,初步推测模具质量是影响产品外观质量的关键。在生产部模具组,审核员重点查看模具的设计、制作、检验,发现存在外观、表面质量验证证据不足,有可能存在因模具质量而影响产品加工外观的问题。4)针对上述审核发现,审核员开具了一份书面不合格(附件2) 一查看现场正在拉拔4*70规格型材,1件出现拉毛,不合格报废。后续未见描述不合格及所采取措施的成文信息、,不利于原因分析及改进。建议针对连挤平排合格率目标未达成,以及模具影响外观质量拉低质量目标的问题成立QC小组,攻关解决

5、模具制约产品质量的问题。(附件3)公司高层在末次会议上表示,所开具的不符合报告及改进建议对公司很有启发,应重视不符合的处置分析,承诺认真整改,提升连挤平排合格率。二、不符合项改进及效果2)辅助工艺在50吨连续拉拔机前设计制作一台刮刷装置,消除坯料表面的氧化现象,减小拉拔时的阻力。改善效果序号改善项目改善前改善后效果1坯料表面坯料表面有氧化现象坯料经刮刷后再拉拔,表面色泽一致无氧化2模具抛光约30分钟对模具进行手工抛光约2小时对模具机器抛光3产品质量拉拔后铜排表而有纹路有碎边、拉毛表面色泽一致无纹路消除了碎边、拉毛现象4工效及成本工作效率低;成材率低、生产成本高工作效率高,提升了成材率、降低了生

6、产成本从目标实现情况看,连挤平排合格率由2017年10月的76%上升至2017年11月的77.53%, 12月的78.23%,目标提升成效显著。连挤铜排成材率()78.57877.57776.57675.57574.5以公司每月生产挤压型材200T/月,加工费3000元/T计算,质量提升后挤压成型月度可节约成本:200T/月* (78. 23-76) 96*3000二 16380 元依此类推算全年可节约16380*12=19. 65万元五审核感悟审核员采用过程方法,关注过程的结果一目标的偏离,通过开具不符合并提出改进建议,引导企业加深理解报废品不符合处置进而从根源上纠正改进;深入分析影响挤压过程质量的关键因素一模具的制约;结合实际,从设备和工装方面入手解决了模具影响质量的问题,从而提升型材合格率,减少了质量损失,提升了生产效率。使获证组织从不符合分析改进、从质量管理体系的有效运行,感受到推动产品质量提升的益处。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文档 > 汇报材料

copyright@ 2008-2022 001doc.com网站版权所有   

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有,必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第一文库网,我们立即给予删除!



客服