沉淀电解集成处理高盐冶金废水实验分析.docx

上传人:lao****ou 文档编号:173407 上传时间:2023-05-04 格式:DOCX 页数:5 大小:18.58KB
下载 相关 举报
沉淀电解集成处理高盐冶金废水实验分析.docx_第1页
第1页 / 共5页
沉淀电解集成处理高盐冶金废水实验分析.docx_第2页
第2页 / 共5页
沉淀电解集成处理高盐冶金废水实验分析.docx_第3页
第3页 / 共5页
沉淀电解集成处理高盐冶金废水实验分析.docx_第4页
第4页 / 共5页
沉淀电解集成处理高盐冶金废水实验分析.docx_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《沉淀电解集成处理高盐冶金废水实验分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《沉淀电解集成处理高盐冶金废水实验分析.docx(5页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。

1、沉淀电解集成处理高盐冶金废水实验分析通过沉淀/电解集成处理高盐冶金废水开展了实验,研究说明:以CaC12作为沉淀剂,处理冶金萃取废水脱除S02-4离子,当原水S02-4离子浓度为103.0g1,投加CaC1282.18g1,出水S024最低880mg1,去除率在99.15%;回收CaS04纯度95%98%,经沉淀处理后的上清液在pH11.2,极板间距为7mm,电解时间60min,获得氯离子浓度为3200mg1,氢氧根浓度为40g1的回用水,可完全满足回用要求。1引言*某新材料公司,主要产品为高端锂离子电池,在萃取/反萃生产过程中产生含有萃取剂和铜、锲和辂等重金属的大量硫酸盐废水,根据一类污染物

2、排放要求和标准,经石灰和烧碱沉淀处理后,金属锲和辂在生产车间排放口已达排放标准,但出水中硫酸盐为103.0g1,对后续生化处理影响较大,无法达标排放。本研究以CaCI2为沉淀剂,在PH值较宽的范围内获得纯度95%98%的CaSO4。CaS04是重要的化工、建筑原料,有广阔的市场前景。沉淀尾水通过电解法处理,制取低浓度碱液,回用产品生产中的萃取/反萃取工艺中,实现废水的零排放和资源化利用。2材料与方法2.1废水水质试验用水来源于*市经济开发区某新材料公司,为萃取/反萃取制锲生产废水,经石灰和烧碱沉淀处理后,该水质颜色微黄、无味,有少量悬浮物,具体水质最大值见表Io1. 废水水质2. 2仪器与药剂

3、仪器选用HH-S数显恒温水浴锅、DHG-9123A电热恒温鼓风干燥箱、79-2磁力加热搅拌器、电解槽等等。器皿为容量瓶、烧杯、吸附柱、量筒、滴定管等。药剂选用辂酸钾、氯化钢、氧化钙、氯化钙、硝酸银等。2.3 测定方法硫酸根浓度与氯离子浓度均采用GBII899-89法测定,氢氧根浓度采用滴定法测定。2.4 试验设计根据废水中的硫酸根离子浓度,确定CaC12的投加量和电解工艺中最正确温度、PH值、极板间距和电解时间,获得最正确硫酸根去除效果和最正确制碱工艺条件。3实验结果分析CaS04微溶于水,溶解后的硫酸钙一部分以未电离硫酸钙存在,一部分电离成硫酸根离子和钙离子,由于废水中其他盐浓度也较高,Ca

4、S04沉淀的生成必须考虑盐效应和同离子效应的影响,化学式为:CaC12+Na2S04CaS04I+2NaC1o2.5 试验影响因素分析取废水50m1分别置于5个锥形瓶中,调节PH值分别6、7、8、10和12o各参加IOm1CaC12溶液,搅拌5min,静置2h,取上清液过滤测定硫酸根浓度,各PH值硫酸根去除率如图1所示。由图1可知,随PH值的增加,S02-4去除率均在98%99%之间,说明PH值在612范围内,对CaS04的沉淀去除效果影响不显著,原水无需调整PH值。3. 1.2氯化钙投加量试验在室温25开展,称取41.09gCaC12(CaC12在25的溶解度为70g)溶解于水中,定容至IO

5、Om1o取2m1、3m1.5m1、9m1、IOin1和m1分别参加50m1废水中,搅拌5min后测定硫酸根去除率,去除效果见图2o由图2可知,当CaCI2的投加量为IOm1,即4109mg时,硫酸根的去除率在99.15%,尾水中硫酸根浓度降至880mg1,CaC12溶液对硫酸根的去除效果比较好,产生的CaS04纯度在95%98%,到达工业级应用标准。CaS04微溶于水,溶解度与温度有关,10溶解度为1.928g/1,40溶解度为2.097g1,100溶解度为1619g1,而实验值却为880mg1,远小于硫酸钙的溶解度,根据本实验测定,硫酸钙的容度积常数在5.IX10-6-1.9610-4,之所

6、以没有确定值,是由于试验用水非自配纯水,而且原水中含有大量的其它物质,同离子效应和盐效应对本沉淀反应影响比较大,实际上硫酸钙溶解后,一部分以未电离硫酸钙存在,一部分电离成硫酸根离子和钙离子存在,故S02-4离子实际去除率高于理论计算值。4. 2电解制碱试验原水经沉淀剂CaC12处理后,S02-4离子浓度从原来的103000mg1降为880mg1,原水PH值略有下降,为11.2,C1-离子浓度为50672.5mg1,如果此处理水直接排放,必须回调pHV8,为实现处理水的回用,满足生产需求,C1-离子浓度必须低于3500mg1,通过电解可到达此要求。5. 2.1电解试验机理沉淀试验后尾水中氯化钠浓

7、度为50672.5mg1,依据电解法制碱工艺机理。电解:2NaC1+2H202Na0H+C12t+H2t,阴极:2H+eH2t,阳极:2C1-2eC12t。5.3.2 电极选择通过前期实验研究,与电解法制碱工艺比较,TiPbO2电极具有电解效率高,电极使用寿命长等优点,一直被广泛应用于电解行业中,所以本试验电极选用TiPbO2电极,探索极板间距、PH等对去除C1-离子的效果影响,确定最正确电解条件。5.3.3 电极板间距选择实验选择TiPbO2为阴极,石墨为阳极,以C1-离子去除率为指标,确定最优板电极间距。如图3知,最正确电极间距为7mm。由图4知,在酸性条件下,电解效率优越于碱性条件,当p

8、H3,电解时间为40min时,C离子去除率为90.8%,C1-离子浓度为4625.3mg1o3.2.5最正确条件电解试验原水经沉淀剂CaC12处理后,上清液PHI12,如果在酸性条件下开展电解去除C1-离子,势必重调PH值,增加电解负担,故实验确定最正确电解实验条件为:pH11.2,极板间距为7mm,常温。电解实验结果见图5所示。由图5可知,起始时氯离子浓度下降很快,电解时间为60min时,氯离子浓度最低,为3200mg1,氢氧根浓度为40g1,完全满足回用要求。4结语(1)用CaC12作为沉淀剂,处理冶金萃取废水脱除S02-4离子,当原水S02-4离子浓度为103.Og/1,投加CaC128

9、2.18g1,出水S024最低880mg1,去除率在99.15%;回收CaS04纯度95%98%,由于同离子效应和盐效应的影响及实际CaS04溶解特性,S0-4离子实际去除率高于理论计算值。(2)原水经沉淀剂CaCI2处理后,上清液最正确电解实验条件为:pH.2,极板间距为7mm,电解时间60min,常温下,氯离子浓度最低为3200mg1,氢氧根浓度为40g1,完全满足回用要求。(3)在实验研究中发现,当水中氯离子浓度较高时,电解反应以CI-为主反应,电解H+为副反应;当水中氯离子浓度低于3.2g1时,电解H+逐渐成为主反应,电解C1-则成为副反应;说明电解效率与氯离子浓度有着较大关系。(4)与传统除盐工艺相比,针对本废水特性和生产工艺,实验探索了电解法处理冶金萃取废水回用、实现CaS04资源化利用的可行性,有关C12的回收将在以后的研究中继续探索。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文档 > 汇报材料

copyright@ 2008-2022 001doc.com网站版权所有   

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有,必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第一文库网,我们立即给予删除!



客服