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1、基于流场诊断的燃煤电站SCR系统喷氨优化及试验验证摘要:为实现SCR系统的安全高效运行,采用CFD数值模拟技术开展660MW燃煤电站SCR系统流场优化.根据喷氨格栅前烟气流动特性解析喷氨支管阀门权重,基于权重阀开展喷氨优化研究.分析了优化前后首层催化剂入口截面烟气速度/浓度分布特性,搭建冷态模化试验装置对数值模拟研究结果进行验证.研究结果表明:导流板合理优化布置可有效改善流场分布的均匀性,速度标准偏差可相对减少约71.30%;基于权重阀优化喷氨使喷氨特性与烟气流动特性匹配良好,改善了浓度分布的均匀性,浓度标准偏差相对减少约24.95%;冷态模化试验值与数值模拟值吻合良好,两者偏差仅为3.08%
2、;流场/权重阀喷氨优化协同作用能够最大限度提升燃煤电站SCR系统的工作性能.关键词:流场诊断;喷氨优化;权重阀;CFD;冷态模化试验氮氧化物(NOx)的大量排放是造成光化学烟雾、酸雨、平流层臭氧层破坏、全球变暖等一系列环境问题的重要原因1.燃煤电站NOx排放量在全国排放总量中占据了较大的份额,随着社会经济的发展,我国燃煤电站装机容量逐年增加,因此控制燃煤电站NOx排放水平刻不容缓25.对此,国家颁发多部法规保证燃煤电站NOx排放水平在合理范围内69,GB132232003明确规定燃煤锅炉第3时段NOx最高允许排放浓度为450mg/m3;GB132232011进一步要求燃煤锅炉NOx排放浓度限值
3、为100mg/m3;2014年和2015年国家相继印发煤电节能减排升级与改造行动计划(20142020年)、全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案,严控大气污染物排放,力求2020年前300MW以上燃煤电站全面实现超低排放改造(NOx排放浓度不高于50mg/m3)及所有新建燃煤电站必须满足超低排放水平.选择性催化还原(SCR)烟气脱硝技术以其技术成熟、脱硝效率高等优势被广泛应用于国内燃煤电站10.SCR烟气脱硝效率受催化剂、烟气流场、首层催化剂入口截面内氨氮混合当量比等多种因素的影响11.为满足超低排放形势下的排放要求,多采用催化剂3层布置的改造措施,烟气催化剂接触时间的延长提高了NOx的
4、还原率,但这一定程度上增加了SO2/SO3的转化率.保证系统内烟气流场/浓度场的均匀分布是实现改造机组超低排放安全高效运行的关键1519.烟气流速过高直接导致催化剂磨损失活、反应不充分,反之则导致催化剂堵塞失活等问题;烟气氨氮混合当量比不匹配导致脱硝效率下降,氨逃逸升高,逃逸氨易与SO3生成黏性硫酸氢氨(ABS)2021,直接造成下游设备积灰受损、锅炉热效率下降等一系列运行问题.计算流体力学(CFD)技术基于直观、便捷、经济等优点被广泛应用于科学研究及工程实践中.Xu等22采用CFD技术建立某350MW机组SCR系统几何模型,研究表明系统内导流板的不合理安装会显著降低催化剂使用寿命;Lei等2
5、3针对整体式蜂窝状催化剂SCR系统建立了三维全尺寸几何模型,模拟研究表明入口烟气速度越低、入口烟温越高、NH3/NOx越高,则脱硝效率越高,这一结论与实验结果相吻合;Ogidiama等24对某催化剂双层布置SCR系统开展了数值模拟研究,分析了催化剂布置形式对脱硝性能的影响规律,结果表明双层催化剂布置时最佳NH3/NOx摩尔比为0.6,相比催化剂单层布置更有优势;Yao等25对蜂窝状催化剂SCR系统的流动与反应特性开展了数值模拟研究,获得了用于修正多孔介质模型的化学反应修正系数,模拟与实验结果吻合良好.本文从流场诊断与喷氨优化角度研究某660MW燃煤电站SCR系统的运行优化技术.首先基于CFD数
6、值模拟技术分析当前SCR系统流场/浓度场分布特性,进而优化得到满足工程设计要求的导流板布置方案;根据喷氨格栅前烟气流动特性解析喷氨支管阀门权重,基于权重阀开展喷氨优化研究,重点分析首层催化剂入口截面烟气速度/浓度分布特性.最后基于相似准则搭建冷态模化(简称冷模)试验装置,对数值模拟研究结果加以验证.1模型对象1.1SCR反应机理与评价指标SCR技术是通过向烟道中喷射还原剂(氨气、尿素等)后,催化剂在合适烟温区间将烟气中的NOx转化为无害的氮气和水,该过程主要有如下化学反应10,26:采用标准偏差Cv评价SCR系统的设计性能,重点研究首层催化剂入口截面内的速度/浓度分布标准偏差,确保满足工程设计
7、要求(速度偏差Cv15%,浓度Cv5%).标准偏差Cv定义式如下:在SCR系统首层催化剂入口截面内,若速度分布偏差较小,一般不会引起积灰、磨损,且有利于保障有充分的化学反应时间;若还原剂浓度分布偏差较小,则可以保证还原剂与NOx按照当量比充分反应,有助于提高脱硝效率,减少氨逃逸,抑制ABS的生成,保障SCR系统的安全高效运行.1.2CFD计算模型研究对象为某660MW超超临界燃煤电站SCR系统,选取液氨作为还原剂.烟气从省煤器出口进入SCR系统,依次经过多组导流板、喷氨格栅、喷氨格栅(AIG)混合管、整流格栅等进入SCR反应器发生脱硝反应,随后“洁净”的烟气进入下游空预器.超低排放形势下,SC
8、R反应器采用了3层催化剂满布置的改造方案.此外,该系统采用分区控制式喷氨格栅,单侧各有24个手动蝶阀分别调控24个H型喷氨格栅子单元,AIG下游布置AIG混合管以加强氨氮混合.为便于开展CFD计算研究,将烟气视为不可压缩牛顿流体,假设省煤器出口烟气速度/NOx浓度分布均匀,忽略SO2,SO3,CO,CO2,H2O等气体组分的影响,烟气组分特性如表1所示.虽然本文所涉及的SCR系统采用高尘布置工艺,但据统计入口烟气中飞灰颗粒所占体积分数不足1%,颗粒相对连续相的影响程度有限,故忽略颗粒相,仅研究SCR系统内气相场的均匀分布特性.表1数值模拟计算烟气参数基于Gambit建立SCR系统全尺寸几何模型
9、(单侧),包括其中内部导流板、喷氨格栅、AIG混合管、整流格栅、催化剂层等;对AIG及混合管、整流格栅、导流板附近流域进行网格加密处理,近壁处采用壁面函数法近似处理,规则流域采用六面体网格,复杂流域采用四面体网格,经独立性检验最终确定网格划分总数约为35106.CFD数值模拟计算的控制方程(质量守恒、动量守恒、能量守恒、组分守恒)可表述为如下通用形式:针对简化气态连续相烟气,采用组分输运模型模拟烟气组分特性;采用Realizablek模型模拟烟气湍流运动;选用多孔介质模型模拟SCR反应器内催化剂层的压降,x,z向黏性阻力系数设置为大于y向的10倍;采用速度入口及压力出口边界;壁面处采用无滑移边
10、界条件;采用有限体积法离散控制方程;压力速度耦合采用SIMPLE算法.为加快收敛,控制方程离散格式首先采用默认的一阶离散格式,获得稳定解后,采用精度更高的二阶迎风格式继续迭代直至收敛.2冷态模化试验装置采用CFD数值模拟与冷态模化试验相结合的方法可更加可靠地评价系统设计及运行性能.本文搭建SCR系统冷态模化试验装置,如图1所示.基于相似准则,设计与开展SCR冷态模化试验时应保证比例相似、动力相似.图1冷模试验装置示意图2.1比例相似缩放比例过小,影响试验精度,缩放比例过大,试验成本大幅增加,本文将原型SCR系统及其内部构件按照112等比例缩小.2.2动力相似影响流场分布特性的力有多种类型,要达
11、到所有的力对应成同一比例难以实现,通常保证主要作用力成比例.本文将流场中牛顿流体基本控制方程及连续性方程无量纲化,得出影响流动特性的主要准则数为雷诺数(Re)、弗劳德数(Fr)、欧拉数(Eu).这表明在原型SCR系统与冷态模化试验装置Re,Fr,Eu保持一致的情况下,可确保两者流动特性的相似性.而实际模化中难以满足以上所有的条件,故本文根据系统自身特性选择主要准则数并保证其相似.SCR冷态模化试验装置内流动以受迫运动为主,重力运动为辅,因此模化过程中选择Re,Eu为主、Fr为辅进行动力相似.所谓气流运动进入自模化,是指Re大于某一数值后(一般为105),Eu不再与Re有关而保持一定值,此时雷诺
12、准则已失去判别相似的作用,仅需使用Eu相似判别.经计算SCR系统及冷态模化试验装置内烟气流动最低Re均位于自模化27区域,这说明需保证SCR系统及冷态模化试验装置Eu数的一致,即2.3冷态模化试验方案SCR冷态模化试验不涉及化学反应,而氨气在空气中不能稳定存在,具有腐蚀性,因此选择一氧化碳(CO)作为示踪气体.SCR冷态模化装置经密封性和牢固性测试后按照表2中的设计参数开展验证研究.采用Testo350烟气分析仪网格布点(间隔不小于100mm)实现示踪气体10-6级浓度测量,采用Testo425热线风速仪网格布点测量烟气流动特性,采用U形管差压计修正等效压降,24路AIG喷氨子单元供氨通道单独
13、安装转子流量计(1.5级精度),以实现供氨流量的精确调控.表2变负荷工况冷模试验工况3结果与讨论3.1SCR系统流场诊断与优化原设计方案中,AIG上游至省煤器出口烟道转弯及渐扩、渐缩位置共计布置34片导流片(记为导流板群1);AIG下游左、右侧转弯烟道各布置2片弧型导流板(记为导流板群2).以AIG位置为分界面依次分析首层催化剂入口及AIG前烟道截面内的流场分布特性.3.1.1导流板布置图2(a)、(b)为变负荷工况下AIG前截面烟气速度分布特性.尽管省煤器出口至AIG前截面历经烟道渐扩、转弯等过程,但变负荷工况下烟道截面内的速度分布标准偏差Cv均小于15%,因此可认为,导流板群1的布置能够使
14、AIG前截面烟道流域内的流场均匀分布.同时,对比图2(a)和(b)可发现,流场分布均匀性随负荷波动不大.基于首层催化剂入口截面内的速度分布均匀性分析导流板群2布置的合理性.图2(c)为首层图2原设计方案烟气速度分布特性数值模拟结果催化剂入口截面的速度分布特性.数值模拟结果表明,截面内速度分布呈波浪形分布,速度分布标准偏差Cv高达50.17%,远大于工程设计要求,说明导流板群2的布置欠合理,不能有效地改善AIG下游转弯烟道流域内的速度分布均匀性,因此有必要对其进行优化.3.1.2导流板优化布置方案对导流板群2进行优化布置(见图3(a):AIG下游左侧转弯烟道内导流板采用3片弧直型结构完全一致的导
15、流板,图3(a)中导流板采用等距布置的方式,90弧形段所对应的半径为1250mm,直段长度为200mm;由于烟气流经右侧转弯烟道不仅流向发生偏移,而且流通截面剧烈变化,因而采用4片直弧直型导流板,导流板前置段长度分别为700,500,500,100mm,弧形段半径分别为2000,1500,1500,600mm,弧形段所对圆心角分别为12,20,20,60,后置段长度分别为1000,1000,800,0mm.基于导流板群2的优化布置方案重建SCR系统几何模型,重新网格划分数值计算,重点分析首层催化剂入口截面内的速度分布特性.由图3(b)可以看出,首层催化剂入口截面内速度波浪形分布特性变得平缓,这
16、表明截面内的烟气速度梯度减小,截面内烟速极值较小(约9m/s),速度分布标准偏差Cv降低至14.4%,相对减少约71.30%.这说明导流板群2的优化布置能够有效改善该流域内的速度分布均匀性,有助于SCR脱硝反应的高效进行.3.1.3基于流场优化方案的冷态模化试验基于表2中的试验工况开展冷态模化试验,解析首层催化剂入口截面内的速度分布特性,对比验证数值模拟结果.变负荷工况下的冷态模化试验结果如图4(a)、(b)所示,满负荷、75%负荷工况下导流板优化后截面内的烟气速度分布标准偏差Cv分别为12.49%,11.40%;与数值模拟结果相比,最大Cv偏差约为3%,因而吻合性良好.冷态模化试验所得Cv偏小是由于Cv是通过间隔较