化工厂跳停事故报告.docx

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1、烧碱跳停事故通报事故时间:20年6月23日21时许事故地点:烧碱事故氯及电解岗位事件主题:6.23烧碱跳停事故通报事故类别:设备(仪表)事故事故性质:责任事件事故经过:6月23日,电解DCS人员梁*接班后未察觉D-170液位出现异常,导致D-170液位急剧下降;受连锁影响,流量低至停车值(4.5n?)时引起电解槽跳闸停车,连锁反应氯氢车间透平机和氢压机同步跳闸,烧碱分厂全面停车。电解现场:岗位人员韦*接班后到现场巡检后未发现有异常情况,21:20分左右听到对讲机喊透平机跳闸后迅速到现场进行检查,当到达电解二楼时发现电解槽无盐水进入,随后副厂长到达岗位通知打开242阀加纯水,几分钟后车间主任到达

2、岗位指挥安排事故处理。氯氢现场:8:30分氯氢班长韦*到厂与DCS人员梁*了解当班生产情况,当时生产一切正常,随后到现场进行交接班,交接完成后与其余2位班员分开进行巡检,巡检完后未发现现场有异常,几分钟后听到响声跑出休息室发现透平机和氢压机跳闸停转(DCS反馈氢压机未跳闸),随即通知调度反馈现场情况。电气:21:19分28秒电解槽和氢压机同步跳闸,21:19分31秒透平机跳闸,此次烧碱跳闸停车的主要原因是D-170液位计结晶堵塞造成反馈信息错误,导致调节阀从21:14分开始全部关闭,调节阀全关后231流量计持续下降,由原先21m3下降到4.5m3引起电槽跳闸。一、事故原因分析:1 .人员操作技

3、能和对岗位指标控制的重要性认识不足。2 .交接班不清,上一个未将需要注意的指标和预防处理方法书面形式交接下一班。3 .管理人员管理监管和传达不到位。4 .对员工的培训没有针对性和培训效率不高。二、事故防范措施:1、定期对设备进行检查、评估;将存在问题的设备及时反馈处理,不能处理的将以书面的形式记录,分析原因及处理办法,并形成书面的形式下发岗位签名学习。2、加强岗位人员的培训,提高员工的操作技能和对重要指标的认识与重视。3、加强交接班管理,重要事项以文件的形式下发进行交接班。4、进行相应的事故演练,提高员工的事故处理能力(事故演练每月2次)。5、仪表方面:将170液位调节阀设置低限开度,防止调节阀再次出现类似的情况。针对此事故,举一反三,对类似液位调节阀进行彻底排查,增加排液管,定期排放检查。三、事故责任考核1、本次属设备仪表事故不作考核。四、员工安全教育1、各工序组织员工对该事故通报组织举一反三学习,避免类似事故再度发生,并做好学习签到记录。*化工股份有限公司生产技术部

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