锅炉炉膛煤气爆炸事故案例.docx
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1、锅炉炉膛煤气爆炸事故案例目录1 .燃气炉燃烧爆炸事故的主要原因12 .事故经过13 .事故原因24 .事故的防范措施25 .其他案例:RTO催化燃烧装置典型爆炸案例的思考及隐患排查要点35. 1.事故案例35. 1.1.案例 况35. 2.事故原因分析45. 2.1.直接原因45. 2. 2.间接原因45. 2. 3. (4)废气中存在化学品自聚现象55. 3.典型的问题隐患排查55. 3.1.废气预处理设计存在缺陷55. 3. 2.废气输送系统工艺设计未充分考虑精细化工生产过程特点65. 3. 3. TO装置操作、维护不到位7L燃气炉燃烧爆炸事故的主要原因燃气锅炉燃烧爆炸一般是在点火时、燃烧
2、中和再点火时产生的燃料爆炸现象。据美国对15年 间133件燃气炉燃烧爆炸事故的分析,燃气炉和干燥机在点火时产生的爆炸事故占1/3强,其中一 半为停火期间燃气泄漏造成的、由于操作人员的失误,如开燃气总阀前未将燃烧器前阀门关闭;用不完善的点火器点燃主燃烧器等引起的爆炸事故占1/2 ,燃烧过程中的爆炸约占燃气爆炸事故 的1/2,其中50%以上是由于炉子无火焰监视装置,在燃烧器出现灭火时产生,50%为用不足的空 气燃烧,燃烧时产生的CO、电等气体又与空气混合成为爆炸混合物引起:1/6的爆炸事故起因于冉点火,即点火之前没有将炉内可燃气体用新鲜空气吹扫干净。当然, 没有吹扫引起的爆炸也可归于点火时产生。由
3、此看来,点火时爆炸和燃烧过程中爆炸均已各占 50%o2 .事故经过山西省潞城市潞宝焦化实业总公司所属煤气发电厂于2000年9月23日发生了一起锅炉炉膛 煤气爆炸事故。此锅炉SHS20-2.45/400-Q,用于发电。于1999年11月制造。此次爆炸事故造成 死亡2人、重伤5人、轻伤3人,直接经济损失:49.42万元。2000年9月23日上午10时15分,潞宝煤气发电厂厂长指令锅炉房带班班长对锅炉进行点 火,随即该班职工将点燃的火把从锅炉从南侧的点火口送入炉膛时发生爆炸事故。尚未正式移交使用的煤气发电锅炉在点火时发生炉膛煤气爆炸,炉墙被摧毁,炉膛内水冷壁管 严重变形,最大变形量为15米。钢架不同
4、程度变形,其中中间两根立柱最大变形量为230mm, 部分管道、平台、扶梯遭到破坏,锅炉房操作间门窗严重变形、损坏。锅炉烟道、引风机被彻底摧 毁,烟囱发生粉碎性炸毁,砖飞落到直径约80m范围内,砸在屋顶的较大体积烟囱砖块造成锅炉 房顶11处孔洞,汽轮发电机房顶13处孔洞,最大面积约15m2,锅炉房东墙距屋顶1.5m处有 12m长的裂缝。炸飞的烟囱砖块将正在厂房外施工的人员2人砸死,别造成5人重伤,3人轻伤。 爆炸冲击波还使距锅炉房500m范围内的门窗玻璃不同程度地被震坏。事故发生后,当地有关部门非常重视,迅速赶赴事故现场组织抢救,对死伤人员进行了妥善处 置。潞城市政府责成有关部门和人员对事故进行
5、了调查。3 .事故原因此次爆炸事故是由于炉前2号燃烧器(北侧)手动蝶阀(煤气进气阀)处于开启状态(应为关闭状 态),致使点火前炉膛、烟道、烟囱内聚集大量煤气和空气的混合气,且混合比达到轰爆极限值, 因而在点火瞬间发生爆炸。具体分析如下:1、当班人员未按规定进行全面的认真检查,在点火时未按规程进行操作,使点火装置的北蝶 阀在点火前年于开启状态,是导致此次爆炸事故的直接原因。2、煤气发电厂管理混乱,规章制度不健全,厂领导没有执行有关的指挥程序,没有严格要求 当班人员执行操作规程,未制止违规操作行为,责职不明,规章制度不健全也是造成此将爆炸事故 的原因之一。3、公司领导重生产、轻安全,重效益、轻管理
6、。在安全生产方面失控,特别是在各厂的协调 管理方面缺乏有效管理和相应规章制度,对各厂的安全生产工作不够重视,也是造成此将爆炸事故 的原因之一。4 .事故的防范措施1、潞宝集化实业总公司要认真贯彻落实国家有关锅炉压力容器的法律、法规和江泽民总书记 的重要讲话精神,真正从思想上吸取教训,引以为戒,制定出有效的详细的安全措施,健全各项安 全管理制度。2、进一步完善各级安全生产责任制,明确锅炉安全管理的有关事项和要求,把锅炉的安全管理工作落到实处。3、各有关部门要严格执行各项规章制度及操作规程,层层落实,责任到人,消除麻痹思想和 侥幸心理,操作程序规范化,从组织指挥、安全措施、规章制度、操作规程上彻底
7、堵塞漏洞,消除 隐患,从而防止类似事故再次发生。5 .其他案例:RTO催化燃烧装置典型爆炸案例的思考及隐患排查要点众所周知,现在VoCS治理市场上对VoCS的大量处理工艺,例如膜分离、活性炭吸附、高沸 点溶液吸收、生物转化、冷凝回收和热力氧化等方法中,RTO具有去除效率高、经济适用性强,且 热能利用效率比传统的直燃式氧化炉提高70%左右等优点,是目前企业解决VOCs的有效手段。但因各企业情况的不同,RTo应用也存在局限性,在投入生产使用时,由于操作失误、设备缺 陷、设计处理风量过小、沉积物清理不够及时、收集系统设计不合理等多种原因发生过生产安全事 故。今日结合实际案例,分享本篇文章,一起温故知



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