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1、大港石化电气隐患及整改措施一、供电系统情况简介1、外部电源情况公司电网通过四个变电站从外电网引入电源,分别是港炼I1OKV变电站、聚丙烯35KV变电站、煨烧焦6KV开闭所、原油商储库35KV变电站。变电站名称外电网电源点供电范围港炼I1OKV变电站一路电源引自上古林220KV变电站;另一路电源引自大港油田热电厂常减压、焦化、加氢裂化、汽油升级、催化、柴油加氢、重整、等装置聚丙烯35KV变电站一路电源引自港东UOKV变电站,另一路电源引自大港油田热电厂聚丙烯装置煨烧焦6KV开闭所两路电源分别引自港五井35KV变电站煨烧焦装置原油商储库35KV变电站两路电源分别引自团结路I1OKV变电站原油商储库
2、港炼IIOKV变电站设2台主变,主变容量是50000KVA/台。聚丙烯35KV变电站设2台主变,主变容量是12500KVA/台。煨烧焦开闭所有2台煨烧变压器,容量是2000KVA/台、2台余热变压器,容量是1250KVA、2台355KW的引风机。原油商储库35KV变电站设2台主变,主变容量是4000KVA/台。电网结构示意图2、设备简介公司管辖电网内共有35KV变电站3座(第一35KV变电站、第二35KV变电站、聚丙烯35KV变电站)、6KV开闭所13座,400V低压配电室43个。35KV变压器8台,6KV变压器72台;35KV高压柜:36面,6KV高压柜:351面。低压柜920面。高低压电动
3、机I1Oo台。照明灯具9500余套。二、2011年晃电统计:时间范围原因2011.3.13的20:57聚丙烯晃电2#主变35KV电缆头短路2011.3.13M21:10煨烧焦晃电外电网港五井变电站内一条电缆短路2011.4.21的7:13聚丙烯晃电热电厂升压站绝缘套管故障2011.4.21的10:00聚丙烯晃电外电网供电电压波动导致零序保护动作2011.4.21的19:53聚丙烯晃电港东I1OKV变电站到红旗路的一条出线电缆短路造成2011.4.21的17:25港石化I1OKV变电站晃电热电厂35kV317#出线电缆短路导致热炼线电压波动造成2011.5.15的13:51聚丙烯晃电外电网电压波
4、动(港聚线)2011.5.15的14:21聚丙烯晃电外电网电压波动(港聚线)2011.5.15的17:10聚丙烯晃电外电网电压波动(港聚线)2011.7.17的18:40港石化I1OKV变电站晃电外电网电压波动造成2011.7.21的2:10煨烧焦和聚丙烯同时晃电港五井变电站内的3115架空线和3120架空线因遭受雷击引起港五井变电站和港东I1OKV变电站电压波动造成20117.22的7:05煨烧焦晃电港五井变电站内有低电压报警,外电网电压波动造成2011.8.6的17:20聚丙烯晃电港东I1OKV站内320、322开关故障2011.8.16的4:49聚丙烯晃电热电厂内电压互感器着火烧坏;31
5、6电缆中间头短路2011.8.16的4:49煨烧焦停电港五井35KV变电站全所失电(因热电厂故障导致向港五井变电站供电中断)2011.8.30的3:24聚丙烯晃电热聚线316电缆中间头短路2011.9.1的3:03港石化UOKV变电站晃电热炼线6#铁塔遭雷击,热电厂内114开关跳闸2011.9.17的10:03催化I段停电油浆泵2#电机短路故障2011.10.20的15:03港石化I1OKV变电站晃电第二开闭所的I段母线范围内出现一个故障电流1、2011年共晃停电19起,聚丙烯装置停晃电11起,煨烧焦装置停晃电总计3起,公司装置停晃电5起。2、因公司电网内部设备故障引起的停晃电3起,因外部上游
6、电网电压波动或设备故障引起的停晃电16起。三、电气隐患排查情况1、第一35kV变电站、第二开闭所高压柜2004年改造时,由于当时资金紧张,设备选型档次较低。高压柜是山东泰开公司生产的,内部的断路器是山东泰开的VS1+;微机综保器选的是南京力岛公司的产品,南京力导公司在2005年被炼化公司物资采购框架协议剔除出去了(原因是产品质量差)。开关柜在使用中多次出现故障,造成无法正常分合闸。正常操作手车时多次造成断路器内整流电源模块故障,自投用至今已更换40余块。时常发生通讯故障,通讯中断导致信息无法上传。第二开闭所开关柜存的安全隐患已影响到了安全生产,第一35KV变电所及二开闭所的开关柜问题已列入了2
7、012年安全隐患治理计划(第一35KV变电所与二开为同一家产品)。建议在2012年装置小修时更换高压柜及保护装置。2、大港石化公司始建于1964年,全公司装置经过多次改造扩建,加之防雷标准的提高,造成公司防雷装置不完善,有些避雷带缺失,近年多次出现遇有雷雨天气时,弱电设备出现工作异常、设备及电路板烧坏等现象。全公司接地网系统经过40多年的改造和扩建,缺乏整体规划,现状情况比较复杂且图纸资料稀少。由于公司地处海边盐碱滩涂,地下水位高且腐蚀性强,地下接地网损害严重,每年检测中均有数十处不合格现象。虽然每年进行整改勉强达到检测指标,但实际的防雷避电效果已大大减弱,疏导雷击大电流的能力大大下降。建议对
8、公司2006年以前的接地网系统全面更新改造。3、煨烧焦高低压配电设备选型设备水平低,运行环境恶劣,故障频发,给正常生产带来隐患。气分、MTBE.苯抽提、重整低压盘柜设备陈旧,元器件老化,故障率高,给安全生产带来极大隐患与不便。4、电力调度系统不完善,第一35KV变电所、第二开闭所、含酸原油开闭所、三循开闭所、柴油加氢开闭所的信号没有上传至电力调度系统,降低了电气自动化水平,不便于管理和运行。5、大港油田公司是为我公司提供电源的供电单位,其设备陈旧、设施施工质量差、运行模式不合理、热电厂运行不稳定、管理不到位,是给大港石化公司2011年造成多次晃停电的主要原因。6、主要大功率电机没有温度、震动等
9、在线监测系统,不能全面及时监测到电机的运行状态。四、我公司内部采取的措施:1、彻底更换聚丙烯35kV变电站2台变压器的电缆头及电缆,电缆头采用著名品牌3M公司产品,更换施工单位,由原来的油建公司改为天水安装公司,并指定由3M公司技术人员指导安装。到目前为止没有再发生此类故障。2、聚丙烯35KV电源迁移至港石化IIOKV变电站内聚丙烯装置今年11次停晃电,除1次是聚丙烯内部设备故障(主变电缆头短路),其余都是上游电源导致的。为有效降低此类故障,公司决定将聚丙烯电源迁移至港石化I1oKV变电站内。目前此项工程的建设施工已完成、正处于调试阶段(高压测试和保护定值计算),因为天津电力公司合环手续时间较
10、长,预计11月底或12月初能够完成切改。3、加强对电机巡检、定期换油,加强对润滑油脂质量管理、密切监视运行电机的油脂状况(是否缺油)。4、加强监测力度,维护车间、生产车间加强了对现场电气设备的监测,机动设备处和理化室对重点电机增加了检查力度。5、进一步强化对防范小动物进入变配电室的危害管理。6、加强与油田电力公司的沟通。今年外部上游电网造成的晃电次数很多,机动设备处和维护车间积极和大港油田生产运行处、大港油田电力公司相关人员沟通信息并会议讨论,分析原因确定下一步解决措施。向大港油田电力公司相关领导和人员多次反复介绍石化公司生产工艺特点及停晃电的危害性。7、加强对港石化IIOKV变电站的管理,设
11、置相关专业人员对港石化IIOKV站的设备、运行状态进行巡检记录。8、聚丙烯增加低压电机群自起系统。9、增设大电机温度、震动在线监测系统。10、对公司第一35kV变电站、第二开闭所等存在隐患的配电系统整体更新改造,计划明年检修实施。11、对2006年以前的生产装置及公用工程的接地网系统改造、部分装置和设施增设防雷、防浪涌保护器。五、大港油田电力公司采取的措施在我公司的督促下,通过我公司机动处、维护车间和油田电力公司开会讨论,油田电力公司为提高向我公司供电可靠性,先后采取了以下措施:1、请沧州电力公司专家到现场对油田电网(主要是与石化公司相关部分)进行“会诊”,提高供电可靠性。2、对相关的35KV架空线路增设线路避雷器。3、对西炼一线、热炼线停电检修。4、对相关架空线路铁塔的接地设施进行检查,对通流能力不能满足要求的重新制作接地极。5、调整了热电厂运行方式,把聚丙烯316所在母线上的其它用电负荷转走。把港五井35KV变电站恢复成单母线分段运行,提高向燃烧焦供电的可靠性。