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1、头坝水电站增容改造工程存在的问题及改造的必要性1.1存在的问题(1)装机容量小头坝三号电站受开发时期客观条件限制,致使电站装机容量未能按充分合理利用水力资源的要求确定,导致装机容量小,弃水时间长。从丰、平、枯代表年逐日平均流量统计计算,日均流量大于引用流量出现弃水的时间达120天,多达2880小时,根据统计多年年径流量2.43.2亿m3,机组年发电利用水量2.42.7亿m3,年损失水量近0.04-0.57亿胡。充分说明头坝三号电站现有装机引用流量小,造成水力资源浪费,具有较大的改造增容潜力。(2)机电设备老化严重,性能落后头坝三号电站机电设备经过21年发电运行,定子、转子线圈严重老化,转轮磨损
2、严重,三台水轮机出力不足,定子线圈多次发生击穿事故,机组处于带病运行状态。二次控制保护设备还在使用PK-I型600屏电磁式保护产品,常出现误动现象,暴露出二次设备技术性能差,安全可靠性低,目前电磁式保护产品已被新产品取代。因此,亟待更新改造。(3)并网输电线路破损严重电站35kv并网输电线路架设于1990年,采用1GJ-70型导线,横担6副,盘型悬式瓷绝缘子180个,针式瓷绝缘子12个,线路总长593.2m。跨越头坝硅铁厂生产区,铁件及绝缘子锈蚀严重,已发生断线、接地等事故,输电能力降低,电能损耗大。12改造的必要性1.2.1电站机电设备运行年限久头坝三号电站原安装三台500kw的ZD560-
3、1H-100型立轴轴流定浆式水轮发电机组,经过21年运行,累计发电13549.21万kwh,电站的机组设备利用小时已超过9.03万h,已达到了设备利用年限。其间三台机组先后进行过多次大修,更换过水轮机转轮和泄水锥。机组转动部分磨损明显,发电机定、转子线圈绝缘老化严重,调速器操作不灵,旁通阀、前池排沙闸止水带破损且漏水大,机电设备陈旧、技术落后,效率和自动化程度低,机组处于带病运行状态,说明三台机组已处于更新或技术改造的状况。12.2水能利用率小从19902010年头坝三号电站运行综合情况统计分析,历年累计发电量13549.21万kwh,年利用小时4516h,电站渠首年平均来水量2.85亿m3,
4、发电用水2.27亿m3,农灌及弃水量为0.58亿m3,多年平均发电用水年利用系数79.78%,充分体现装机容量明显偏小,水能利用率偏低,需增容改造。1.2.3电站自动化水平低电站二次保护设备陈旧落后,自动化水平低,存在一定程度的缺陷,已不能适应目前电力系统安全运行规范的要求。为了提高电站电气设备运行的可靠性,提高电站整体自动化水平,改造势在必行。12.4发电机绝缘老化电站发电机组经过21年的运行,发生过多起定子线圈击穿和短路事故。设备已接近或超过设备使用寿命,不能保证发电机组安全运行,必须进行改造。1.2.5水轮机转轮磨损严重水轮机过流部件磨损大,漏水严重,汽蚀严重,转轮大面积焊补次数多,转轮
5、叶片原始线型及水流流道改变,水轮机效率降低。用当前水轮机转轮的技术水平来衡量,ZD560转轮效率低,单位过流量小、水力性能偏低。1.2.6主变容量小头坝三号电站现主变型号S7-2000385%6.3,容量2000Kva,无法满足水轮发电机组增容改造后输送负荷的的需要。1.2.7设计水头保守头坝三号电站为永昌县80年代建设的第三座电站,受历史条件局限,设计保守,设计发电水头仅为11.5)o多年机组运行分析,平均发电水头能提高至15.5m。1. 3改造的依据(1)小型水电站技术改造规范(GB/TB0700-2011)(2)农村水电增效扩容改造项目机电设备选用指导意见(3)农村水电增效扩容改造项目初步设计指导意见(4)小型水电站初步设计报告编制规程(S1/T179-96)(5)小型水力发电站设计规范(GB50071-2002)(6)水力发电厂机电设备技术规程(SDJ173-85)(7)永昌县农村水电增效减排工程规划综上所述,为更好地发挥电站发电效益,合理利用发电水头,科学设计装机容量,更新设备,提高电站整体自动化水平,不仅必要,而且十分紧迫。