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1、XXX井深度酸压解堵工程方案编写人:审核:二。二一年九月一、作业目的2018年12月该井进入增压流程生产,日产气从2.0X10M上升至4X10W,日产水1. 0m3, 2020年2月开始产量快速下降至1.3 X lOW5,生产至10月开井后至目前日产气在1. 5-2. 2 X 10帘之间波动,间歇产水。综合研判该井井筒或近井地带可能存在堵塞,制约气井产能发挥,需要开展储层解堵作业。截至2020年12月28日,x井累计产气1. 9589X 10 m3,产水1339.413R 2020年核实动储量2. 7775X 10钎,动储量采出程度70.5%,作业后具有较高的经济效益,因此,通过压缩机注气排液
2、、储层加压解堵方式改善近井地带,可以有效提高产能。二、气井概况2.1气井基本情况该井于2003年6月13日开钻,2003年7月26日完钻,完钻井深3536. 0m,完钻层位奥陶系下统马家沟组,人工井底3512. 11m。表1x井钻井数据表所属区站作业三区中19站井别开发井开钻日期2003/6/13地理位置陕西省靖边县杨桥畔乡杨桥畔二村完井日期2003/7/30构造位置鄂尔多斯盆地陕北斜坡完钻层位马家沟组完井方式套管完井气井完成方式射孔完井完钻井深3536. 0m套补距7. 50m油补距6. 92m人工井底3512.11m气层中深3439.5m原始地层压力24. 31 MPa备注:数据来源于X井
3、酸压(洗)深度解堵地质设计。表2 x井油套管数据表井号油套管类型钢级外径mm内径mm下深mX表层套管J55273. 05255. 27501.26气层套管AC80177.80159. 422093. 0080177.80159. 422947. 75P110177. 80159. 423533.41油管73. 0062.003415. 20备注:数据来源于X井酸压(洗)深度解堵地质设计。表3 x井完井数据表套管程序273. 05mmX8. 89X501. 26m+ 0177. 80mmX9. 19X3533. 41 m水泥返深井口固井质量合格备注:数据来源于X井酸压(洗)深度解堵地质设计。20
4、03年9月5日对马五进行射孔,9月6日胭胶压裂,9月9日至15日对马五产进行合排,累计入井总液量251. 1m3,累计排出总液量218. 0m3o 9月23日至9月26日对马五F采用一点法测试求产,计算无阻流量IL 3016X 104m7do表4 x井射孔井段数据表射情况情况层位射孔井段to)(hi)孔密(孔/向枪型娟措施测试日期油压/套压KPa静压MPa日产气(10ln7d)日产水W/d)无阻(10m7d)马五J%35.4-3439.74.316SYD-102压裂2003.9.23-9.2613.90/15.0019.32/24.36a 3195011.3016马五/3442.0-3443.
5、61.616备注:数据来源于X井酸压(洗)深度解堵地质设计。2. 2固井质量固井质量较好的井段总长1010m,占总井段的28.78%;固井质量中等的井段总长1264. 93m,占总井段的36. 04%;固井质量差的井段总长1215nb占总井段的34. 61 %。空套管段总长20m,占总井段的0.57%。气层段固井质量良好。表5 x井固井质量统计表井段(m)厚度(m)固井质量顶深底深20265245差265890625中等8901505615差15051675170中等16751785110差17851890105中等1890197080良好井段(m)厚度(m)固井质量顶深底深197020701
6、00中等2070213565良好2135218045差2180226585良好22652465200差24653245780良好32453509. 93264. 93中等备注:数据来源于X井酸压(洗)深度解堵地质设计,该井固井解释井深20-3509. 93m。2. 3储层情况x井上古生界盒8解释气层2段,合计厚度7. 8m,解释含气层1段,厚度4.0叱山2解释气层1段,厚度5. 0m;下古生界马家沟组马五:解释气层1段,厚度4.2m;马五解释气层1段,厚度4.3m;马五解释气层1段,厚度1.6限表6 x井综合解释结果表层位井段(m)厚度(m)电阻率(Q. m)声波时差(u s/m)密度(g/c
7、mO总孔隙度(酚基质渗透率(mD)含气饱和度(%)综合解释结果盒83233. 4-3237. 44.02002172. 456. 650.28770.3含气层盒83238. 0-3239. 31.31902182. 406. 900. 34270. 57气层盒R3267. 0 3273. 56.52002322. 389. 300.80777.7气层ill 23334. 2 3339. 25.02602122. 557.411.39875. 88气层马五:3427. 8 3432. 04.22801602. 774.560.06271.75气层马五:3435. 4 3439. 74.32501
8、622. 765. 240. 11173.97气层马五3442. 0 3443. 61.61501702. 737. 960.63882.81气层备注:数据来源于X井酸压(洗)深度解堵地质设计。2. 4生产情况X并于2003年11月5日投产,投产前油压为19. 64MPa、套压19. 64MPa0气井连续生产至2006年3月,日均产气47义10加,日均产水0.3小3。2011年4月至2016年2月该井配产B.OXIOW/d生产,间隔3天采取带液措施1次,每次产水1. 5m3, 2016年3月开始R产气降至3.0X10”以下,定期采取带液措施。2018年12月该井进入增压流程生产,日产气从2.0
9、义10针上升至4*10M,日产水1.0日生产至2019年12月日产气3.0X10%,日产水0.4m;目前日产气2.4X10M,间歇产水。截至2020年12月28日,x井累计产气1. 9589 X 10W,产水1339. 413m3, 2020年核实动储量2.7775Xl(ytf,剩余动储量0.8186X101/,动储量采出程度70. 5%。2520151052003/11/12005/12/232008/2/142010/4/72012/5/292014/7/212016/9/112018/11/32020/12/25102003/11/12005/12/232008/2/142010/4/7
10、2012/5/292014/7/212016/9/112018/11/32020/12/252003/11/12005/12/232008/2/142010/4/72012/5/292014/7/212016/9/112013/11/32020/12/25图2 x井采气曲线2.5压力及温度监测该井自投产以来共进行压力测试16次,2020年测试地层压力8. 12MPa;历年测试结果表明,该井地层中部折算温度96.7-100. 0,具体情况见表7。表7 x井历年压力测试汇总表测试口期测试项目层位中深m通井深度!11测试深度m油压MPa实测实测压力KPa中部折算温度。C中部折算压力MPa2003/1
11、0/26静压马五,3439.5347210018.9018.9098.624.25/2W3/13流压切 39.513为 39.514.2214.4497.718.5197.718.512004/9/23439.53460344013.4213.8899.118.2699.118.262005/3/13静压3439.53460330016.1616.5895.620.8999.221.082005/5/303439.53460340013.2813.8897.917.4398.717.482007/6/9祗3439.53460340012.4012.6098.015.7298.915.76200
12、7/8/7静压3439.51603439.514.0814.10100.017.93100.017.932008/5/83439.53420340010.8811.2098.114.4699.014.502008/7/19静压3439.53460335013.2013.2096.316.9198.617.002014/4/93439.5340233826.107.7498.09.2899.39.34201W8&EE3439.5340233827.258.1797.710.4299.110.482015/5/13旃M39.5340233826.067.5397.49.6698.89.722015/8/29雌3439.5340233825.737.5997.79.6799.19.742016/4/7旃M39.5340233825.296.例97.08.6998.48 762019/6/25静压3439.51023382/6.8697.18.7298.68 752020/7/11静压3439.5340233826.306.3095.28.0996.7&12从邻井2020年地层压力折算结果可以看出,目前邻井地层压力为7. 51-7. 90MPa,详见表8。表8 x井邻井地层压力测试汇总表井号生产层位距离Km气层