600MW燃煤机组烟气污染物控制研究.doc

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1、600MW燃煤机组烟气污染物控制研究摘要:以某600 MW超临界燃煤机组为例,研究了燃用高硫、中高灰、特低挥发分煤的W火焰锅炉排放效果。机组采用“选择性非催化还原(ive non-catalytic reduction, SNCR)选择性催化还原 (ive catalytic reduction, SCR)脱硝+配高频电源和旋转电极的双室五电场电除尘器+双塔双循环技术的石灰石-石膏湿法脱硫(3+5层喷淋)”的超低排放技术路线,根据机组分散控制系统(distributed control system, DCS) 和连续排放监测系统 (continuous emission monitoring

2、 system, CEMS)数据,烟囱出口NOx、烟尘和SO2浓度均能稳定达到超低排放水平。SNCR装置运行状态良好,SCR装置氨逃逸较大,最大值为27.51 mg/m3,A、B侧超过设计值2.28 mg/m3的概率分别为51.86%和45.96%,原因为脱硝系统浓度场分布不均。脱硫系统浆液密度控制较好,一级塔浆液pH值控制较好,二级塔浆液pH值控制偏低,未发挥出双塔双循环技术的优势。SO2、NOx和烟尘排放强度比2019年全国平均排放强度低48.7%、7.7%和28.9%。引言火电行业是支撑国民经济和社会发展的重要基础性产业,也是煤炭消费和大气污染物排放的重点固定污染源。结合日趋成熟的烟气治

3、理技术,国家分别下发了煤电节能减排升级与改造行动计划(20142020年)(发改能源20142093号)和全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案(环发2015164号),要求到2020年,300 MW及以上燃煤发电机组(暂不含W型火焰锅炉和循环流化床锅炉)实施超低排放改造(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 mg/m3)。截至2020年,达到超低排放水平的装机容量约9.5亿kW(约占全国煤电装机总量91%),火电行业清洁生产水平快速提高为环境质量改善做出了重要贡献1。中国某些地区煤矿资源多为高硫、低挥发分的无烟煤,为适应此煤种,多家电厂选用

4、W型火焰锅炉机组2。W型火焰锅炉具有燃烧稳定、运行可靠及可用率高等优势,但由于炉膛燃烧温度较高导致锅炉出口NOx浓度偏高3-4。因此,W型火焰锅炉机组烟气污染物通常具有高氮、高硫特性,对环保设施性能要求较高。国家虽然未要求W型火焰锅炉机组实施超低排放改造,但山西、山东、河南等省份已要求W型火焰锅炉实施超低排放改造,其中山西要求其NOx排放浓度限值为50 mg/m3,与其他炉型不予区别对待,山东和河南则将W型火焰锅炉NOx排放浓度限值定为100 mg/m3;在西南地区,如四川和贵州,均鼓励W型火焰炉实施超低排放改造。目前已有部分W型火焰锅炉机组完成了超低排放改造5-8,但对超低排放实施效果、相关

5、烟气治理设备运行情况和污染物治理成本等问题未有系统研究。本文选择已完成超低排放改造的某600 MW超临界W型火焰锅炉机组,以2019年18月的连续分散控制系统(distributed control system, DCS) 和连续排放监测系统 (continuous emission monitoring system, CEMS)小时平均记录为依据,分析了该机组主要大气污染物达到超低排放水平的稳定性、相关烟气治理设备的运行情况、污染物减排效益和经济性等。1机组概况1.1 机组基本信息该电厂建有2600 MW超临界燃煤机组,本文研究对象为2号机组,2017年2月13日通过超低改造环保验收。锅

6、炉为600 MW级超临界参数、W型火焰燃烧、单炉膛露天岛式布置、垂直管圈水冷壁变压直流锅炉。燃用无烟煤,呈高硫、中高灰、特低挥发分特征。研究期间燃煤收到基硫分、收到基灰分和干燥无灰基挥发分平均值分别为3.19%、36.26%和19.94%,较设计煤质稍好。1.2 超低排放控制技术该机组原采用选择性非催化还原 (ive non-catalytic reduction, SNCR)脱硝工艺,催化剂层数按21模式布置,后增加了第3层催化剂,满足GB 132232011排放限值。超低排放改造增设选择性催化还原 (ive catalytic reduction, SCR)脱硝装置,采用尿素溶液作为还原剂

7、,安装56支喷枪,分为一区和二区。一区布置在标高为43.5 m层的炉膛前后墙,安装26支伸缩式喷枪:前墙13支,后墙13支;二区布置在标高为48.0 m层的炉膛前后墙及侧墙,共安装30支固定式喷枪:左、右两侧各2支,前后墙各13支。此外,更换了SCR脱硝装置初装2层催化剂且增加了催化剂模块的高度,新增催化剂为蜂窝式,催化剂模块层高为1260 mm,体积为600.7 m3,开孔率为74.6%。设计SNCR入口NOx浓度为800 mg/m3,炉膛出口NOx浓度为560 mg/m3;设计SCR入口NOx浓度为640 mg/m3,出口NOx浓度为50 mg/m3。原采用2台双室五电场静电除尘器,第13

8、电场采用高频电源,第4、5电场采用工频电源。超低排放改造将第5电场改为旋转电极。电除尘器有效断面积为480 m2,比集尘面积为109.29 m2/(m3s1),烟气流速为0.96 m/s,5个电场效率分别为71.95%、20.18%、5.66%、1.59%、0.57%。设计电除尘器出口烟尘浓度为30 mg/m3。经脱硫塔、除雾器后,颗粒物排放浓度低于10 mg/m3。采用石灰石-石膏湿法脱硫技术,原设5层喷淋层,超低排放改造为双塔双循环工艺,新建一级吸收塔,喷淋层为3层,未设计除雾器,吸收塔内径为17 m,高度为40 m,原吸收塔作为二级塔,设置5层喷淋层,1层管式+3层屋脊式除雾器。一、二级

9、吸收塔浆液循环泵流量均为9800 m3/h。设计入口和出口SO2浓度分别为11583 mg/m3和35 mg/m3,脱硫效率为99.7%。2超低排放控制效果该机组总排口烟尘CEMS采用稀释抽取式+光散射法,SO2和NOx均采用直接抽取式+非分散红外法,与主流超低排放应用的CEMS采样和分析方法一致。表1给出了2019年二、三季度CEMS比对结果,可以看到,CEMS数据精度满足HJ 752017固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范中参比方法验收技术指标要求。表1 总排口CEMS比对结果Table 1 Comparison results of total outlet C

10、EMS2.1 NOx控制效果表2为SNCR装置出口(SCR入口)浓度情况。A、B侧NOx浓度分别为349.4859.28 mg/m3和295.5826.61 mg/m3,小于SCR入口设计值640 mg/m3的概率分别为94.07%和92.61%。表2 SNCR装置出口运行效果Table 2 Operation effect of SNCR unit exit表3为SCR出口NOx浓度情况,SCR反应器A、B侧出口NOx小时浓度分别为7.3560.32 mg/m3和9.0143.53 mg/m3,小于50 mg/m3的概率分别为99.88%和100%,烟囱出口NOx排放浓度为8.2948.05

11、 mg/m3,达到超低排放水平的概率为100%。表3 SCR装置运行效果Table 3 Operation effect of SCR unit表4为SCR装置氨逃逸情况,A、B侧氨逃逸分别为0.0327.51 mg/m3和0.0216.47 mg/m3,超过设计值2.28 mg/m3的概率分别为51.86%和45.96%,氨逃逸较大,空预器有堵塞风险。图1给出了A侧氨逃逸与负荷的关系,可以发现,在各负荷段,氨逃逸超过设计值的概率均较高,但随着负荷的增大,氨逃逸有下降趋势。图2为SCR出口和烟囱出口NOx浓度分布情况,烟囱出口NOx浓度明显高于SCR出口,烟囱出口NOx平均浓度与SCR出口A、

12、B侧平均浓度的偏差分别为17.42 mg/m3和20.6 mg/m3,存在“倒挂”现象9。原因可能是由于SCR出口NOx浓度分布不均,建议进行喷氨优化试验,必要时调整SCR出口CEMS测点位置或采用多点采样方式。表4 SCR装置氨逃逸Table 4 Ammonia escape from SCR unit图1 SCR装置A侧氨逃逸与负荷的关系(负荷率50%)Fig.1 The relationship between ammonia escape of A side from SCR unit and load (load rate50%)图2 SCR出口和烟囱出口NOx浓度分布(负荷率50%

13、)Fig.2 Distribution of NOxconcentration at SCR unit outlet and chimney outlet (load rate50%)2.2 烟尘(颗粒物)控制效果图3为脱硫系统进出口烟尘浓度分布,脱硫入口(电除尘器出口无浓度测点)烟尘浓度为3.8744.36 mg/m3,设计指标(30 mg/m3)保证率为96.01%,静电除尘器运行状态良好。脱硫出口烟尘浓度为0.407.95 mg/m3,平均烟尘浓度为6.10 mg/m3,达到超低排放水平(10 mg/m3)的保证率为100%。脱硫系统协同除尘效率为39.50%89.66%,平均效率为68

14、.16%,优于文献中双塔双循环脱硫系统52%的平均除尘效率10,脱硫系统协同除尘效果较好。图3 脱硫进出口烟尘浓度分布Fig.3 Particulate matter concentration distribution at desulfurization tower entrance and outlet此外,脱硫系统入口烟尘浓度变化较大,图4给出了脱硫系统入口烟尘浓度和烟气温度(电除尘器出口无浓度测点)的关系,可以发现,烟气温度越高,烟尘浓度越大,因此,为保证烟尘达标排放,尽量将烟气温度控制在较低范围,达到节能目的。图4 烟尘浓度与烟温的关系Fig.4 The relationship

15、between particulate matter concentration and flue-gas temperature2.3 SO2控制效果双塔双循环脱硫技术主要是通过2座串联的脱硫塔增加烟气与循环浆液的反应时间,其特点是一级吸收塔重氧化,二级吸收塔重吸收。2座脱硫塔均设有独立的循环系统,可通过调节一、二级吸收塔浆液pH值实现分区控制。一级吸收塔处于低pH值运行,能够促进石膏的结晶和氧化,提高二级吸收塔pH值可实现高效脱硫10-14。一级塔浆液pH值宜控制在4.55.3,二级塔浆液pH值宜控制在5.86.215。图5为一、二级吸收塔浆液pH值,由图5可见一级塔浆液pH值为4.55.

16、59,平均值为4.96,在4.55.3范围内占比为94.32%,浆液pH值控制较好。二级塔浆液pH值为4.567.27,平均值为5.13,在5.86.2范围内占比仅为0.15%。虽然二级吸收塔pH值较一级吸收塔略高,但与推荐pH值相差较大,可进一步优化。建议后续运行过程中,积累运行经验,探索合理的pH值,以提高脱硫效率,充分发挥双塔双循环技术的优势。图5 脱硫塔浆液pH值分布Fig.5 pH distribution of slurry该机组一、二级吸收塔各有3台和5台浆液循环泵,表5为循环泵运行情况,一级吸收塔2台泵和3台泵运行情况分别占61.77%和38.23%;二级吸收塔78.5%情况为3台泵运行,即大部分时段为一级吸收塔2台泵运行、二级吸收塔3台泵运行。二级吸收塔有1.78%情况为5台泵运行,主

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