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1、电炉铸铁炉料配比及合成铸铁在铸造行业,人们常说,铸造材料的成分决定组织,组织左右性能;这句话其实并不 全面。我们在生产实践中发现许多铸铁,在相同成分时,机械性能却有较大差异。铁 水的质量除与其成分有关联外,还与炉料配比(生铁用量、废钢用量、返回料用量、 合金加入量),熔化与出炉温度,孕育工艺等有密切关系。所谓合成铸铁,就是指配料 中使用50%以上的废钢,通过增碳合成的方法制取的铸铁材料,因为需要较高的熔化 温度,只宜在电炉中熔炼。目前合成铸铁主要有合成灰铁和球铁。通过大量实践,对于HT250、HT300等高强度灰铸铁来说,废钢左右强度、生铁影 响组织.1、配料禁忌1 )、高比例废钢(尤其是船板
2、)与高比例回炉料(浇冒口、废铸件、铁屑)搭配,合 成灰铁的废钢加入量不宜超过50% ;2 )、高比例废钢(尤其是船板)与含硫磷高的生铁搭配;3 )、回炉料超过40% (浇冒口、废铸件、铁屑)o2、配料优化组合()组成生铁废钢回炉料酉己比A403030 酉己比B304030 酉己比C204040 酉己比D2050303、镒硫含量需要提高硬度时镒的含量可达1.0 - 1.2% ,但不要求相应提高硫的含量(关于灰铁中 的硫含量,另行分析)o某公司为了节约成本,多用废钢,在两个月内试制合成高牌号灰铸铁,废钢用量一度 达60% ,有一段时间除加入废钢外另加回炉料和少量铁屑,最初质量不错,但一段时 间后发
3、现铸件批量缩孔、缩松和有白色硬斑,并且持续不断越来越严重。此缺陷成因:初步判断是铁水中MnS的含量过高而引起的铸件显微缩孔、缩松,MnS 富集形成白色硬斑。这是由于高牌号灰铁HT300成分要求Mn含量较高(1 %左右), 加之废钢自身镒也高(船板中的16镒钢含Mrl在1.6% ),而废钢中的S以及回炉铁(包括铁屑)中的S和镒反应产生的MnS在炉料中的积累达到一定程度,就会产生 过量,从而产生上述缺陷。为了减少铁水中的MnS含量,一般用加入一定量的优质新生铁(低S低MrI)来调 整,另外提高孕育效果,可使MnS细化,减弱其不良影响。废钢加入量过大时,由于废钢熔点在1530度左右,而生铁和回炉料的
4、熔点只是1230 度左右,多用废钢增加了电耗,加大了铁水的过冷倾向,还吸附大量的氮气,一般来 说合成铸铁工艺并不适用于灰铸铁,而比较适用于球铁关于电炉灰铸铁增硫问题前面已经说过,中频感应电炉熔炼铸铁工艺对比冲天炉熔炼,除了具有熔化温度高的 优势外,却有不少缺点,主要有三个方面的问题:一是铁水过冷倾向较大,极易产生 影响材料机械性能的D、E型石墨;二是铁水纯净,异质结晶核心较少,导致孕育效 果差,在同等成分条件下,铸件强度偏低铁质偏硬;三是收缩倾向较大,在高牌号灰 铸铁中镒含量较高时,容易产生显微缩孔、缩松。针对上述问题,应对的措施是:1、在熔化后期增加一个高温保持时间,尽可能使各 种炉料熔化的
5、铁水晶粒均匀,尤其是细化石墨;2、适量增加外来异质核心(如硫化 物),强化孕育效果,促进A型石墨的形成;3、控制高牌号灰铸铁的硫、镒含量及其比例,控制回炉料比例,达到合适成分。这 些措施,对不同结构的铸件产品是有差别的,需在实践中掌握。某公司某日,用电炉熔炼6炉灰铁HT300铁水,浇铸液压阀GO3、G02等产品,经 解剖内部组织发现大面积显微缩孔、缩松、缩裂,共830只全部报废(见附图)。检 测布氏硬度 HBS241 ,化学成分 C3.27 , Si1.78 , Mn0.83 , S0.087 , P0.04o 珠光体 98% , E形石墨达80% (A型20% ),石墨长度5级。据有关人员研
6、究分析,应是铁 水材质出了问题。化学成分分析的结果,对一般的薄壁HT300铸件来说似乎是正常的,然而对于液压 阀铸件(壁较厚)却出了问题。此缺陷成因:初步判断是铁水中MnS的含量过高而 引起的铸件显微缩孔、缩松、缩裂,也就是说铁水中的S、Mn含量超出铸件所适应 的范围(对不同铸件其成分量有差别)由于在熔炼中加入了一定量的增S齐IL铁水中的S、Mn含量积累达到一定程度,就 会导致铁水含S量超出铸件自身正常凝固结晶的要求,从而产生此类缺陷。对策:停 止加入增S剂,调整Mn的含量,保证HT300灰铁的五元素的正常含量,调整后, 缺陷全部消除。 在电炉灰铁铁水中通过加入增S剂形成一定量的MnS ,作为
7、异质核心,提高孕育效 果,这从理论来说是正确的,但是近年来大多数文献资料所说,电炉高牌号灰铁的含 S量需控制在0.05-0.10%比较合适,然而许多工厂的实践证明,当含Mn量在1 %左 右时,若铸件成分分析含S量超过0.05% ,铸件就开始产生缩孔缺陷,当含S量超过 0.07%时就会发生批量缩孔,这种现象如何解释呢?灰铸铁中的S有两种存在形式,一种是单质,另一种是化合状态的MnS ,灰铁中起 结晶核心作用的硫,主要是化合状态的MnS ,我们现在的化验手段(无论是化学分析 还是光谱分析),都只能分析出铸件和铁水中单质状态的S ,而以化合状态(MnS)存 在的S是化验不出来的。当单质S含量超过0.
8、05%时,化合态的S含量就比较高了 , 此时的铁水中:MnO+FeS = MnS + FeO , FeO + C=Fe+COlg 2FeO+C = 2Fe+CO2这时铁水在凝固过程中就在析出CO或C02的同时产生部分棕色的MnS粉沫,形成 铁渣反应气缩孔。只要具备一定的条件,这种气缩孔,不仅在电炉铁水也在冲天炉铁 水中发生。其实我们在电炉熔化过程中,已经增加了一部分硫,这些硫来自于:1、由回炉的浇注系统带来,浇注系统中的硫磷含量远高于铸件中的含量;2、生铁中的硫,一般生铁中的硫含量是不高的,而我们购买的普通生铁上面都携 带不同程度的炉渣(拉圾),我们是不会化验的,但这些拉圾却含有较高的硫磷,会
9、带 入炉内;3、废钢和生铁等炉料的铁锈,氧化铁含量较高,进入铁水中会增加硫的吸收率。 在这样的情况下,如果我们再补加硫化铁来增S,就过分了。实际生产高牌号灰铸铁件 时,铁水中的单质S控制在0.03-0.05%之间为妥。电炉高牌号灰铁的孕育和变质处理关于高牌号灰铁(以HT300为例)的孕育工艺,传统的孕育量是处理铁水量的0.3- 0.4% (以冲天炉生产为主),近年来随着电炉的普及,孕育量逐渐增加,最新资料推 荐0.5-0.6% ,本人通过长期实践,选择孕育量在0.8%左右,取得强度硬度和切削加 工性能的全面提高,铸件加工后的内部缺陷大幅度减少。某公司生产高牌号的电磁阀,技术要求铸件硬度大于HB
10、200 ,强度大于300Nmm2, 该产品主要壁厚超过50mm ,通过多次试验,在加大一次孕育量的同时,采取二次随 流孕育,消除了厚壁带来组织粗大的缺陷,提高了铸件致密度,保证了产品质量。关于铁水二次随流孕育,在浇注前加入粒度0.2-0.7mm的均匀的孕育剂,比较适用 于厚件,而用于小件时反而增大了铁水的收缩性能。有一个时期,某公司部分产品加工后表面呈现白色亮斑硬度很高刀具打滑,经分析, 原来是孕育剂的块度过大,与铁水包容量不相适合,致使孕育剂在铁水浇注时未能完 全熔解,铸件局部硅量富集形成硬化相;当在铁水温度偏低进行二次随流孕育时,也会 产生同样的缺陷。有一家专业生产HT300灰铁液压件的工
11、厂,浇注一种KP泵体,铸件壁厚30mm左 右,按照HT300的经验成分配料,铁水成分:C3.0-3.1% , Si1.7-1.8% , Mn0.95- 1.05% , P0.05% , S0.04% ,铸件本体解剖抗拉达300Nmm2 ,但是连续多批产品在 内浇口附近发生缩陷和缩裂,无论对浇注系统如何调整,就是不见效果,没有办法, 只能提高碳当量降低强度,调整到C3.2-3.3% , Si1.8-2.0%时,缺陷消失,但产品经加工后试压,大部分产生膨胀渗漏,本体测试抗拉也不合格,造成主机厂批量退货。联想到以往有一批同类泵体,由于听了别人的建议,用硫铁增S ,铁水含S在0.07% 以上时,铸件大面积缩孔,积存大量废品,为了处理这批废品,根据稀土脱硫的原理, 当加入此类废品时,在孕育过程中补加少量稀土镁硅铁(约02% ),有效地降低了硫 含量,解决了缩孔问题。针对当时KP泵存在的缩陷和缩裂,虽然原铁水含硫并不高,在孕育时同样试加了少 量稀土镁硅铁(约0.2% ),也取得了理想的结果,缩孔问题完全解决。分析其机理, 铸铁产生缩陷,主要还是铁水中的气体(包括氧、氮、氢等)作怪,这些气体在凝固 后期析出时,铁水无法补充,产生了缺陷,而稀土镁硅铁作为一种灰铁变质剂(也是 一种孕育剂),却好是脱除气体的能手,铁水含气量大幅度减少,缺陷也就消除了。