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1、氨逃逸影响因素及解决方案C锅炉设计产汽能力220th,产出的9.80MPa(G)x 540。C的 过热蒸汽,2014年3月新建联合脱硝系统,包括低氮燃烧系统, SNCR和SCR系统,通过SCR后NOX100mgNm3,氨逃逸 SPPm,因环保要求日益严格,控制NoX65mgNm3,造成氨逃 逸高于设计指标,严重影响锅炉健康运行,因氨逃逸高,影响电 场放电,造成锅炉输灰不畅,停炉期间检查锅炉空预器有不同程 度腐蚀和堵塞。氨逃逸高的原因氨逃逸是影响SCR系统运行的一项重要参数,实际生产过程 中通常是多于理论量的氨到达反应,反应后在烟气下游多余的氨 称为氨逃逸,氨逃逸是通过单位体积内氨含量来表示的。
2、为了达 到环保要求,往往需要一定过量的氨,所以也对应着会有一个合 适的逃逸值,该值设计为不大于5ppm,但是往往实际运行中偏 大,主要有以下因素:(1)每只氨喷枪喷氨流量分布不均,烟气中存在氨水局部分布不均,烟气流速不均匀,各喷枪出口的喷氨量差异较大,浓度 高的地方氨逃逸相对高一些。(2)烟气温度,反应温度过低,NOx与氨的反应速率降低, 会造成NH?的大量逃逸,但是,反应温度过高,氨又会额外生 成NO,所以,NH?存在最佳的反应温度,在SNCR氨的最佳反 应温度800-1100;SCR反应是以活性成分为W03和V205为 催化剂蜂窝装模块,还原剂为来自上游SNCR系统的氨逃逸作为 还原剂,在
3、催化剂的作用下,氨水与NOx在315380。C的温度 区间内反应,生成氮气和水,达到脱硝的目的,如果温度过高过 低达不到反应效果,势必增加氨逃逸。(3)催化剂?堵塞,脱硝效率下降,为了保持环保参数不超 标,会喷更多的氨,这将引起恶性循环,催化剂局部堵塞、性能 老化,导致催化剂各处催化效率不同,为了控制出口参数,只能 增加喷氨量,从而导致局部氨逃逸升高。(4)雾化风量偏小,喷枪雾化不好,氨水与烟气不能充分混 合,将产生大量的氨逃逸。(5)氨水浓度,氨水浓度配置,浓度高低无法受控,凭着感 觉配置,就目前C锅炉而言,基本上氨水浓度高,氨水调阀开度 过小,雾化不好易自关,导致氨逃逸高,操作难度大。(6
4、)燃烧波动时,SNCR入口烟气中的NOX浓度大幅波动,往往会加大喷氨量,机械地实现达标排放,过量的氨水,可 导致氨逃逸增加,直接危及炉后设备和系统安全运行。氨逃逸的控制(1)对于喷氨流量分布不均造成的氨逃逸偏差,可以通过调 整氨水喷枪前的球阀控制,在平时操作中尽可能使旋转喷枪枪头 朝下,增加反应时间,每只枪喷氨分布均匀(其操作看压力降), NH?与NO充分反应,降低NH7/N0摩尔比,从而降低氨逃逸, 达到脱硝效率与运行费用的平衡。氨逃逸浓度增加还与氨水喷枪喷嘴密切相关,当氨水喷枪喷 嘴堵塞时将加剧逃逸氨的产生,应在锅炉运行过程中检查氨水喷 枪,及时疏通或更换,确保氨水喷枪正常投运。(2 )烟
5、气温度决定着SNCR和SCR的反应效果,进而影响 氨逃逸的大小。烟气温度变化幅度大,在低负荷时,烟温下降, 局部烟温太低,会引起催化剂活性下降,从而引起氨逃逸升高, 本脱硝所选用的催化剂在315380。C范围为最佳,所以要根据 锅炉负荷和燃烧情况在满足的条件下维持烟气温度在最佳范围 内。煤粉专烧时,SCR反应器温度达到345。C左右,能很好满足 氮氧化物与氨水反应条件,SCR反应器反应效率提高,SCR反 应器出口氮氧化物及氨逃逸浓度偏低,氮氧化物浓度平均达到 60mgm3,氨逃逸浓度平均达到2. 8ppm;煤气混烧时,SCR反 应器温度只有300。C左右,此时通过锅炉配风调节提高锅炉火焰 中心
6、位置或通过增加上层燃气枪燃气量提高SCR反应器温度的方法,降低SCR反应器出口氮氧化物及氨逃逸浓度。(3 )催化剂存在着使用寿命,一旦使用时间过长老化,催化 效果就会变差,脱硝反应也会变差,为保证环保合格的情况下大 量喷氨就会造成氨逃逸增加,所以当催化剂老化时要及时在停炉 大小修时进行更换,保证氨逃逸合格的同时,也能更好做好环保。(4)燃煤锅炉,脱硝反应区处在高灰尘区,会在反应区积累 灰尘,积灰将会使反应变差,氨逃逸增加。锅炉运行过程中SCR 反应器每周至少吹灰一次,清除SCR反应器积灰提高SCR反应 器效率,降低氨逃逸浓度。(5)雾化风对于脱硝反应明显,也直接决定着氨逃逸,而氨 水能否充分的
7、雾化与风量成正比关系,为提高氨枪雾化效果,需 提高压缩空气压力在350kpa以上。(6 )当锅炉燃烧扰动时要及时根据脱硝反应器入口的NOx 含量对氨水进行调整分配,防止氨逃逸过大或两侧偏差大,甚至 因为调整不到位带来的环保超标问题。锅炉负荷变化会导致锅炉 烟气量、烟气温度及SCR入口浓度变化。当锅炉负荷降低时, 烟气量减少,烟气中氮氧化物含量降低使得SCR反应器内流速 降低,烟气在催化剂上停留时间增加,提高了脱硝效率,从而降 低了氨逃逸浓度。(7)其他影响因素及防范:锅炉烟气在SCR反应器停留时间 为0.10.2s,为使锅炉烟气中残留氨水与烟气中的氮氧化物在催 化剂作用下有足够反应时间,降低锅
8、炉SCR反应器出口氮氧化 物、氨逃逸浓度,通常选择降低锅炉炉膛负压的方式进行,锅炉 运行过程中锅炉炉膛负压控制在- 3O-5OPa之间,锅炉燃烧稳 定,在SCR反应器出口氮氧化物达标排放前提下、氨逃逸浓度 能有效控制。当氨逃逸过大不好好控制的话会生成的硫酸氢钱, 不仅会造成催化剂层的失效和空预器堵塞,更会造成更大的严重 问题,腐蚀设备降低寿命。总之,合理控制锅炉SCR出口氨逃逸浓度能有效预防锅炉空 预器堵塞及减轻氨水对下游设备的腐蚀,SCR脱硝装置在运行过 程中应对氨逃逸应予以高度重视。鉴于此,有必要加强SNCR. SCR运行阶段科学调控,将SCR装置的氨逃逸率控制到3ppm 左右,甚至以下,减轻氨逃逸后硫酸锈或硫酸氢钱生成对炉后设 备的影响。通过对燃煤锅炉脱硝系统氨逃逸的分析,找出了影响氨逃逸 的主要因素,并针对原因,提出了解决方案和措施。通过对氨逃 逸危害的进一步认识,在今后的运行中,要加强对布袋压差关注, 布袋除尘器区域硫酸氢镀糊袋是继空预器堵塞出现的新问题,在 治理空预器硫酸氢镀堵塞现象时,应该重视其对电除尘设备的危 害,随着超低排放的进一步要求。