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1、超滤膜污堵和膜丝断裂分析Ol对超滤的认识Ll膜技术的分离水处理膜技术从分离精度上划分:微滤、超滤、钠滤、反渗 透等几类。这些膜分离产品均是利用特殊制造的多孔材料的拦截 能力,以物理截留的方式去除水中一定颗粒大小的杂质。其过滤 的精度和滤膜本身的孔径大小有关。通常习惯把孔径较大的称为 微滤(0.1-lm ),而较小的称为超滤0.02-0.1m ,根据膜的 微孔径更小的还有钠滤和反渗透。1.2膜的微孔径的区别微滤(MF ):在0.1-lm之间;超滤(UF):在0.02-0.1m之间大分子物质和杂质;钠滤(NF):能截流钠米级单位(0.001m-lnm )的物质;反渗透(RO ):截流单位lnm的物
2、质; 02超滤的结构L超滤装置主要是由压力容器、超滤膜和系统支架三大部分 组成。膜与膜之间有专门的联结管和膜端头密封圈固定。超滤膜属于非对称的结构,即包括致密的皮层和多孔的支撑 层。这种结构既保证了良好的分离效果,又提高了膜通量,降低 运行能耗,并抗污堵。2、超滤装置还配备了加药清洗系统和自动水反洗系统。主要 是防止膜丝污染及污堵时进行水反洗和化学清洗使用。3、超滤装置分为内压式和外压式两种,我们采用的是内压式 超滤膜,运行和反洗是反方向进行的。如图:03超滤的过滤方式一般超滤有两种过滤方式:一种是全流过滤(配有自动反洗 装置),另一种是错流过滤(配有浓水排放系统)。我们使用的 过滤方式为全流
3、过滤,运行30min就要自动水反洗一次。04超滤异常现象及分析某水处理#1、2超滤装置出现进出口压差大,超过正常进、出口 压差0.04MPa标准值,最高进、出口差压达0.09MPa ,超出正 常差压一倍多,污染指数(SDI)超出正常值3 , SDI最高达到 4.56 ,同时在化学加酸清洗浸泡过程中盐酸消耗量高出正常化学 清洗,浸泡2小时PH值由2回升到PH4-6.,碱洗过程中排水颜 色比过去化学清洗排水明显发黄并伴有异味。碱洗排水PH值在 9-10之间。对近期出现的这种现象进行了全面分析,初步怀疑 超滤系统出现严重的污堵和断丝现象。05超滤的水反洗、化学清洗与离线加强洗超滤系统的运行好坏取决与
4、三个重要控制指标:L是污染指 数:2、是出水浊度:3、是超滤的进、出水压差,这三个控制指 标直接影响到超滤出水的质量和反洗效果以及化学清洗的效果。5.1 超滤的水反洗与化学清洗一般超滤运行30min后转入自动水反洗,水反洗满30次后 要自动进行化学清洗。当然,化学清洗对不同的水质也有不同的 要求,对地下水而言水反洗50次后进行化学加药清洗,对地表 水来说水反洗40次后进行加药清洗。而对循环冷却排污水(中 水)来说,我们通过长期实验运行论证,水反洗30次后进行化 学加药清洗超滤效果最佳。因为,我们采用的是循环冷却排污水,这部分水质杂质多、 有机物含量高、浓缩倍率是地表水的3-4倍,由于循环排污水
5、温 度较高容易产生细菌滋生,再加上来水浊度相对较高。造成超滤 化学清洗平凡。通过长期观察、论证发现,超滤膜污堵主要是细 菌和有机物以及多种垢类造成的,直接影响了超滤膜的水通量。 一般常规的处理办法主要有加盐酸、加次氯酸钠和氢氧化钠三种 化学药品:1 )加盐酸的目的是除去膜内孔表面的无机污染物如:钙镁垢、 铁垢,2)加次氯酸钠和氢氧化钠的目的是除去微生物、细菌、有机 物等污染物。5.2 化学加强洗方法一般用于超滤进出口压差高,产水量下降情况下进行5.2.1 力口强洗(碱法)a)将NaCIO投加浓度由原来的200mgL提高至400mgL , 进行投加NaCIO的加强洗过程,并加氢氧化钠500mgL
6、调PH 至 12 12.5。b)设备充满药液后(要求达到规定的浓度),根据污染程度浸泡 3 12小时。C)浸泡后,用常规反冲洗流量反冲洗180秒,冲洗水清至中性 PH7o522力口强洗(酸法)a)将HCI投加浓度由原来的400mgL提高至800mgL z进行同样的投加HCI的加强洗过程,调PH至LO 2.0ob)按400mgL( pH1.02.0 )投加量的正常HQ加酸反洗, 浸泡IOmin ,然后再用同样方法投加新鲜的酸液,置换出前面 已经被消耗的酸液,然后浸泡几个小时,再冲洗干净化学品后, 投入正常运行。5.3 离线加强洗(特殊情况使用)注:这种清洗方式必须配有独立的化学清洗装置或者与反渗
7、 透串用同一套化学清洗系统,一般采用组操或手动完成,近似于 反渗透的化学清洗。清洗时,首先确定膜的污染情况,选择清洗 药液,如碱洗过程中【(氢氧化钠+ ( Na4-EDTA)+Na-DDSo(Na-DDS是指活化剂十二烷基横酸钠盐),杀菌最好独立完成 常规采用次氯酸钠杀菌,根据情况也可以选择84消毒液一定要 按要求进行药、水的配比。酸洗可根据污染情况采用HCK盐酸) 或柠檬酸进行循环洗。考虑到清洗中清洗泵的压力不够,可采用 单支管或多支管选择性清洗。L在上述清洗过程效果不好的情况下,采用以下化学配方进 行离线清洗。a)对于有机物的污染和常规钙镁结垢污染使用药剂浓度与上述相同;b)对于清洗铁离子
8、的污染采用草酸+维生素U的清洗法效 果较好,具体药剂浓度如下:方案一:配置1%浓度的草酸与0.25%的抗坏血酸维生素C 的混合液(注意:先加维生素C,溶解后再加草酸),进行离线 加强清洗。方案二:配置1%浓度的柠檬酸溶液,进行离线加强清洗。2、离线加强洗的步骤与加强洗基本相同,只是超滤离线操作 是在就地手动或组操的情况下完成,也可以串用反渗透的化学清 洗装置来完成离线加强清洗。使用的化学药品与常规清洗有所不 同,加药洗和浸泡中需要定期的投加新鲜的药液,置换出前面已 经被消耗的药液,然后浸泡几个小时,再冲洗干净化学品后,投 入正常运行。3、离线加强洗完成后,需要清除清洗管线内残留药剂防止腐 蚀;
9、放空清洗水箱内残留清洗液并再加满清水循环冲洗。06膜丝断裂的检查方法膜丝完整性是保证膜过滤过程的重要参数。为检验膜系统的 有效性,采用空气将问题压力容器检测出来。这种测试基于的是 非常自然的道理,即没有一定的压力空气无法通过湿润的膜孔。 这个压力取决于膜孔径的尺寸。当0.1MPa的空气压力作用在湿 润的超滤膜组件上时,完整的膜组件可以承受这个压力。这个试 验也可以通过真空作用在组件上来实现。6.1 压力衰减试验做压力衰减试验以前,超滤设备在停机状态,关闭超滤进水、 出水手动阀;试验准备工作:a)排水:手动开气动反排阀,手动开产水排放手阀排水,排 净为止,然后关闭气动反排阀,保持手动产水排放阀在
10、开启状态;b)工具:减压阀(两端带有6快速接头),6气管,或8, 10气管;连接压缩空气:将进水气动阀的开启气路的压缩空气 管拔下来与减压阀连接,减压阀的另一端连有6的气管,用手 憋住气管,调节减压阀出口压力为0.09-0.1MPa (公斤)(一 定要用手憋住气管调节压力,不能把压缩空气管连接到进水母管 上再调压,这样会压力过大破坏超滤膜),再将压缩空气管连接 到进水母管上的进水取样口;C)升压:通过进水压力表可以看出压力会缓慢上升,可能前 Iomin压力上升会很满,请耐心等待,经过1030min后,压 力上升到0.09-0.1MPa ;在升压过程中为了防止憋压,可以把 各个产水取样阀和产水排
11、放阀打开;d)测试:当进水端压力缓慢升高到0.1MPa保持此压力2min , 关闭进气阀门,检查压力下降,超过Imin的时间内,最大压力 下降不能超过0005MPa.超滤膜丝断丝检查完成检测后,压力 容器内的压缩空气要缓慢释放,如把连接在进水端取样阀的气管 拔下来让空气慢慢释放。如果压力降超过0.005MPa ,说明可能 存在连接件断裂、。型圈漏水或者断丝情况,要分析那支压力容 器有问题:在进行每支压力容器的细微检查。6.2 单套系统衰减试验结果超滤压力衰减法完整性测试,在加压过程中压力升不上去, 可能存在断丝或者连接件断裂情况。6.3 单支膜元件衰减试验结果拆开超滤系统的#7膜壳,四支超滤膜
12、编号分别为94M361 , 04M719 , 04M704,04M728 ,做单只膜完整性测试,04M361 有14根断丝(已经修补),04M719有两只断丝(已经修补), 另两只超滤膜有一个中间产水连接件断裂(已更换新连接件)。6.4 膜丝的断裂检查后的修复过程将压力容器内的超滤膜抽出,浸在水容器中,一端进水管用 专用工具封堵,另一端用专用进气工具在进水管进气,进气压力 控制在vO.IMPa该膜在小于0.1MPa时膜丝只透过水不透气, 如果出现透气现象,则证明有膜丝有断丝现象,记录膜丝断丝位 置,然后用膜针配合(406 )专用胶,封堵在膜丝断丝点上。凝 固5min后去掉膜针封头,再次进气检验
13、封堵效果。07完整性检测后恢复运行步骤在做完整性检测时,膜元件内充满空气,在恢复运行前一定 要对超滤装置进行排气,否则会破坏超滤膜,具体步骤为:L当系统缓慢排气完成后,需要进行手动排气,拆卸进水管最高点的排气阀,排气阀连接的手阀要打开状态,进水手阀关闭, 产水排放阀打开,右侧进水手阀关闭,左侧进水阀开启状态;2、另一种方法程控组操完成,打开一侧进水气动阀;反方向 再打开一侧反洗排水气动阀,再缓慢打开进水手阀,保持小流量 进水 流量一般由小变大20-50吨/小时,此时要注意进水压力, 防止憋压,5 IOmin左右再切换打开另一侧进水气动阀;反方 向再打开一侧反洗排水气动阀,持续进水10 15mi
14、n后,停止 排气,将程控系统恢复至自动状态下,重新启动系统恢复运行。08如何避免超滤膜丝结垢8.1 反渗透进水前加酸改为超滤进水前加酸的可行U性分析反渗透前加酸主要目的是调节一级反渗透进水PH值同时降 低反渗透膜的结垢概率,在最佳控制状态下阻垢剂加药得到更好 的发挥达到阻垢的目的。但是,通过几年的运行观察发现,反渗 透入口 PH值虽然得到控制,但是反渗透来水存在水质不稳定, 有时来水导电率忽高、忽低,水中还有多种杂质,并且造成保安 过滤器及反渗透污堵较严重,也就是说上一级(超滤系统)处理 出现问题。通过长期观察发现上一级系统,超滤产水能力下降,进出口 压差曾达(进水压力由原来的0.09MPa增
15、长到最高O.15MPa 以上)进水压力增加了 0.12MPa.反洗效果差,而且有无机盐 附着现象,这种现象被称为浓水极化后产生的无机盐垢,这 种现象主要表现在化学清洗过程中,加酸浸泡后,酸液消耗分解 过快,PH值出现回升,加到PH值2时,两个小时后排水在PH 值3-4之间,二次加酸后酸液不能饱和仍有消耗。短时间清洗效 果不理想,这些现象表明超滤膜有结垢污堵现象。时间一长就会 造反洗效果差、产水量下降,反复恶性循环会直接造成超滤膜丝 污堵最后造成超滤不能正常运行。另外一种情况就是有机物和细菌的污染等多种因素,直接影 响到超滤的制水能力,同时也是反渗透供水不足的主要原因。一 般循环排污水来水的PH
16、值在7.5-8.8之间,在这个范围之间超 滤系统易出现因长期反洗效果差出现无机物污堵和浓水极化现 象。(如果将反渗透前加酸改为超滤进水前加酸,使超滤进水 PH值控制在中性7左右,就可以降低超滤结垢的概率,消除浓 水极化后造成的结垢现象。提高超滤的反洗效果和产水量。从理论上讲,按照超滤膜丝的孔径一般不会发生结垢现象。但通过长期观察以及有关资料证实,超滤膜也会出现结垢现象, 一般表现在浓水极化现象后造成无机盐垢类附着现象。就是说超 滤膜丝微孔出现污堵后其透水空隙之间逐渐缩小。一般微滤(MF ) 膜的微孔径在Ol-lm之间,超滤(UF )膜的微孔径在0.02-0.1 m之间,钠滤(NF )微孔径在(0.001m