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1、动力厂周工作总结(11.15 -11.22)本周动力厂制氧车间于16日19:00顺利送氧、氮气,比计划提前5小时,设备运行状态良好。发电车间由于没有煤气,本周未生产。动力厂本次检修比较顺利,主要以检修15000制氧车间空、氧、氮三大透平机组为主,由于检修时间较短空分系统为安排检修,重点是空透、氮透返厂做转子动平衡,氧透由于安全系数较高所有检修部位必须严格脱脂化验,检修时间至少需要8天,所以未安排整体检修只根据实际情况检查处理的轴瓦,气缸漏气现象未解决,启动至今运转状态良好。发电车间锅炉重点是清理火嘴结焦,7月份停机清理结焦至今已有3个多月,本次共计清理结焦近20多袋(水泥袋),火嘴结焦严重,部
2、分火嘴导流片有退火变形现象。汽机重点是清洗凝汽器和检查汽机止推瓦,发现止推瓦9号瓦块已烧毁,更换新瓦块后重新找正安装,启机后需重点观察,如果还存在瓦温高的现象,只能按厂家要求的汽机整体揭盖大修找正处理才能解决。本次大修结束后动力厂召开了设备检修总结会,以车间为单位分机械、电气两个系统汇总了动力厂全部设备未修及存在的隐患,并整理存档记录,据统计本次动力厂检修完成率在70%左右,部分设备还存在欠修现象,其原因主要有两个方面1、备件未到位影响检修。(大部分为发电仪表电气备件)2、按大修计划,如动力厂15000制氧车间计划检修空分塔需24天,发电汽机检修为25天,检修时间不够,未安排检修。针对以上欠修
3、设备动力厂需重点监控加强设备巡检,并做好应急预案,确保设备安全稳定运行。本周动力厂各车间生产指标如下:一、生产情况如下:制氧车间:产量本周产量本周日平均计划日平均指标完成情况指标分析15000制氧车间氧气2054301m3293472m3350000 m3未完成本周15000 3800制氧各项生产指标正常。15000制氧电单耗与上周相比略升0. 02度/近,因检修,初期恢复生产,所以影响了产量,氧产未完成指标。氮气2171974m3310282m3氧气40306m35758m3液氧94.09 吨13. 44 吨液氮10.7 吨1.53 吨液氨68. 94 吨9. 85 吨3800 制氧车间氧气
4、605765m386537. 86m386500m3完成氮气1344584m3m3制氧车间电单耗0.91 度/1 度 m3完成变电站:1、本周公司用电10103060度,外购电输入量10131000度。发电车间:1、本周共计发电0度,送出电量0度。2、本周影响发电负荷因素:、没有煤气,发电未起车生产。空压站:本周空压风送出量为350854,炼铁使用量为348396炼钢使用量为2458m3。软水站:本周共计耗水31697m3,炼铁耗水1018611?,烧结耗水5093n?,制氧耗水3296履,炼钢厂耗水10796m3,后勤耗水6001r, 35mw发电车间耗水1726正。本周用水量比上周减少。二
5、、本周设备维护情况:1、15000制氧空压机一级轴振动34.89um四级轴振10.9un氮压机轴温振动最高为四级,四级轴振20um、四级轴温9()度。氧压机高压缸止推轴承温度59度,通过本次返厂维修各项参数正常,运行状态良好。2、3800制氧空压机油箱油位液面低,加32#汽轮机油一桶。3、发电车间计划检修4天自上周检修完毕(时间短且缺少备件检修不彻底),现因无煤气未投入生产。本周根据实际情况向生产部要求2天时间更换锅炉底部电动排污阀,以及更换给水泵出口阀门位置。4、煤气柜1号煤气加压机振动5.9mm。已到报警值。二号机组还未安装到位。现1号机组外委动平衡叶轮返厂,但没检修时间更换。6、软水站本
6、周补水管(PVC-U)三通处破裂,影响正常供水。与供应部沟通加急采购水管弯头等紧急维修完毕。7、变电站17日功率因数0.93; 10.5kV 35kV电压低至lO.lkV、34.3kV,投入一组电容器5282进行无功补偿,功率因数达到0.95;电压达到10.3kV、34.8kV左右。20日公司用电总负荷65000kW左右,功率因数0.94; 10.5kV、35kV电压低至lO.lkV、34.4kV,再投入一组电容器5381进行无功补偿,功率因数达到0.96;电压达到10.3kV、34.9kV左右。三、安全环保工作情况:1、11月17日组织了 1次安全隐患排查,共查出问题5项隐患,6s查出问题8
7、项。2、安全员每班对各车间至少进行2次安全巡查,共计查处违章现象0次,处罚0元。确保了现场安全情况处在“可控、在控”的状态下。四、下周工作重点1、生产方面:由于公司整体生产刚刚恢复,用氧、氮较少,15000、3800制氧车间在保证纯度、使用量及设备稳定的前提下加强成本控制,降低设备负荷减少用电单耗。发电车间已做好投产准备,及时与调度室沟通平衡煤气使用量,达到要求后及时投产送电。2、设备方面:由于设备刚刚复产,所有检修部位和未修部位需重点监控,要求各车间加强夜班巡检力度,并制定相应的应急预案,确保设备稳定运行。3、安全环保方面:通过本次检修开停车发现,部分员工操作技术差及安全意识不强,下周需加强
8、员工技术培训工作,并观看了解同行业安全事故案例,确保设备安全稳定运行。6s管理方面由于设备检修,现场管理有滑坡现象,准备用一周时间恢复提高,继续坚持每周一由6s督导小组组织的联查工作,对发现的问题按规定考核。4、需公司尽快解决的问题:1、15000制氧车间垃圾无处存放,需环保部尽快制定地点。2、液氧、液鼠储槽已满,根据工艺要求每天必须外排液氧,为确保设备安全稳定运行,需尽快组织外卖,。3、15000制氧分子筛加热控制器已报备件需加急采购,如再次损坏会影响生产4、针对制氧停机后在无蒸汽的情况下无法外供氮气的问题,动力厂经考察研究建议技改增加一台空浴式汽化器,确保高炉密封氮气的使用。5、煤气柜1号煤气加压机振动5.9mm。已到报警值,需尽快找确定厂家安装备机。2014-11-22