垃圾焚烧烟气净化SCR改造设计和脱硝分析.doc

上传人:w** 文档编号:118808 上传时间:2023-03-25 格式:DOC 页数:4 大小:94KB
下载 相关 举报
垃圾焚烧烟气净化SCR改造设计和脱硝分析.doc_第1页
第1页 / 共4页
垃圾焚烧烟气净化SCR改造设计和脱硝分析.doc_第2页
第2页 / 共4页
垃圾焚烧烟气净化SCR改造设计和脱硝分析.doc_第3页
第3页 / 共4页
垃圾焚烧烟气净化SCR改造设计和脱硝分析.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《垃圾焚烧烟气净化SCR改造设计和脱硝分析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《垃圾焚烧烟气净化SCR改造设计和脱硝分析.doc(4页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。

1、垃圾焚烧烟气净化SCR改造设计和脱硝分析摘要:垃圾焚烧发电厂烟气脱硝一般采用SNCR工艺即可满足生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 184852014)排放要求。为改善环境,部分地市对辖区内的垃圾焚烧厂提出了更为严格的排放要求,甚至要求某些示范性工厂实现零排放。这也使得原有项目或新建项目需要考虑增加或布置SCR脱硝工艺,进一步降低烟气的NOx含量。某垃圾焚烧发电厂在原有半干法脱酸系统基础上增加SCR脱硝改造,使烟气中的NO_x降低到低于80 mg/Nm3,同时二噁英在原有基础上降低50%。因此,本文分析了垃圾焚烧厂烟气净化SCR改造设计和脱硝效果。垃圾焚烧烟气中含有大量的粉尘、HCL、SO2、NO

2、x、二噁英、重金属等有害物质,目前,大多数项目采用SNCR+ 半干法+ 干法+ 活性炭喷射+ 布袋除尘器工艺进行烟气处理1。烟气中的NOx 和Ca(OH)2 的反应效率很低,烟气的脱硝主要靠SNCR工艺(选择性非催化还原)进行脱除,但是,在氨逃逸不超标情况下,SNCR 通常脱除效率只有40%50%,只能满足250 mg/Nm3 的排放要求。随着国家标准和不同地方标准的出台,仅采用SNCR 已不能满足不同地方的排放要求,越来越多的项目需要采用SCR 工艺(选择性催化还原)进一步脱除NOx 的排放量。在已经出台的相关标准和政策中,上海、深圳、海南等地的地方标准关于NOx的排放要求明显高于国家标准。

3、另外,在其他未出台地方标准的省份,对于新建垃圾焚烧发电项目,很多地方政府对烟气排放的要求也明显高于国家标准,部分标准如表1 所示。1 项目概况本项目为深圳某垃圾焚烧发电厂,自深圳市地方标准出台后,部分已建成企业也逐步要求进行排放“提标”,NOx 排放要求满足深圳市生活垃圾处理设施运营规范(SZDB/Z 2332017)。本项目原有烟气净化工艺为:SNCR+ 半干法脱酸+ 干法脱酸+ 活性炭吸附+ 布袋除尘器+ 引风机+ 烟囱,项目要求在引风机和烟囱之间增加SCR 脱硝系统。2 方案设计综合投资和运行成本方面的考虑,本项目采用“中温SCR 脱硝”工艺,运行温度为(2305),每条焚烧线配置一套S

4、CR 脱硝系统,脱硝系统烟气处理流程为:引风机 GGH SGH 喷氨格栅 SCR 反应器 GGH 增压风机烟囱。前端脱硫除尘后,约145 烟气经引风机后进入 GGH 换热器,与SCR 出口高温烟气换热后,温度升至195 ,然后烟气进入SGH,其间利用饱和蒸汽将烟气温度由195 升至约230 ,约230 的烟气进入SCR 反应器发生反应后将二噁英和NOx 脱除,从SCR 反应器出来的达标烟气进入GGH 换热器与除尘器出口的低温烟气混合后温度降至约180 ,然后经增压风机将烟气送入烟囱。考虑到改造系统的施工、催化剂的安装维护,整个SCR 系统设置了旁路系统,本项目中氨水储存使用电厂现有的SNCR

5、系统储存罐,三条焚烧炉可以共用氨水输送系统;本项目另外配套2 套催化剂再生系统。3 主要设备3.1 SCR 反应器SCR 反应器内催化剂按照2+1 的方式布置,安装2 层,预留1 层,反应器设计成烟气竖直向下流动,反应器入口设气流均布装置。反应器配有可拆卸的催化剂测试元件,方便使用方根据运行工况对测试模块进行取样分析,以便确定催化剂运行情况及再生时间。反应器配有吹灰装置,采用声波吹灰,每层催化剂布置4 个吹灰点,单条线共有12 个点。反应器预留了催化剂维修及更换所需的起吊装置和平台,SCR 反应器本体设计温度不小于350 ,能承受运行温度400 的考验,而不产生任何损坏。本工程使用某进口品牌的

6、中温蜂窝催化剂。催化剂模块采用框架结构,耐高温、耐腐蚀,并便于运输、安装、起吊。催化剂设计反应温度为(2305),能满足该烟气温度下长期运行,同时催化剂最高能承受运行温度400 ,而不会产生任何损坏。3.2 增压风机由于增加的SCR 脱硝系统GGH、SGH、催化剂反应器及烟道等会造成压力损失,原有引风机能力不满足SCR 脱硝系统所需的运行能力,所以要新增增压风机,每台炉设置1 台。该增压风机通过变频器进行转速控制,并将现有的引风机控制在一定范围内运行。另外,停炉时或者再生加热时,该风机和挡板一起同时使用,从而进行流量控制。3.3 SGH 蒸汽换热器方案中SGH 加热采用260 饱和蒸汽,并对S

7、CR 脱硝系统饱和蒸汽进汽阀进行程序化控制,可以根据烟气加热器的不同工况进行温度调节,保证烟气在设定温度范围内与氨气进行反应。SGH 采用翅片式换热管,基材选用20 G 钢,为防止湍流振动,SGH中间用隔板分隔成左右两组。3.4 GGH 烟气换热器方案采用GGH+SGH 联合升温方案,设计中充分考虑了蒸汽耗量、排烟温度、占地面积等多方面因素,确保排烟温度低于195 。GGH 壳侧与管侧材质具有良好的抗腐蚀性,壳体材质满足防腐要求,管侧材质采用ND 钢。3.5 喷氨系统及再生系统SCR 脱硝系统氨水使用原有SNCR 脱硝系统的氨水罐,从氨水罐备用接口连接到氨水输送泵,送到混合器使氨气蒸发并同稀释

8、风混合均匀送入SCR 喷氨格栅。催化剂表面析出硫铵,会致使脱硝性能下降。催化剂表面硫铵的升华温度为320 左右,据此设置加热器热风循环系统,以达到使催化剂恢复活性的目的。4 运行效果项目建成后,按照协议要求,对脱硝系统进行了(72+24)h 的试运行验收,邀请第三方检测单位对SCR 脱硝前后的指标进行了同步取样分析,并对(72+24)h 时间内SCR 系统的原料、能源消耗进行了统计分析,具体数据如表2 所示。由表2 数据可以看出,经过SNCR 脱硝后,NOx最高均值为221 mg/Nm3,通过SCR 脱硝系统后,脱硝效果明显,根据喷氨量的不同,脱硝效率也有所不同,在氨逃逸不超标的情况下( 3

9、mg/Nm3),脱硝效率最高可以达到84.8%,并全部满足 80 mg/Nm3的排放要求;SCR 催化剂对二噁英的脱除也有50%以上的效果;其他各项消耗全部达到设计要求。为进一步了解催化剂的效能变化、验证SCR 的性能指标,在SCR 脱硝系统运行一年半后重新邀请第三方检测单位对这三条生产线SCR 工艺前后同时进行烟气成分检测,并对其他运行数据进行统计,结果如表3 所示。由表3 可以看出,该系统运行稳定,在正常使用一年半后还有超过80% 的脱硝效率,并且脱除二噁英的效果明显。该催化剂质量保证期为3 a,如果脱酸系统和除尘系统运行正常,满足排放要求,实际使用寿命应该会更长。5 结论在保证氨逃逸不超标的情况下( 3 mg/Nm3),SCR 的脱硝效率能够超过80%,并且运行稳定可靠。SCR 脱硝选用合适的催化剂,具有协同脱除二噁英的作用,本项目协同脱除二噁英的效率超过50%。4

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 能源电力

copyright@ 2008-2022 001doc.com网站版权所有   

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有,必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第一文库网,我们立即给予删除!



客服