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1、XX电网IOkV配网线路跳闸调研汇报IOkV配电线路是县级供电企业电力设施日勺重要构成部分,它们肩负着向城镇供电的重要任务,由于长期处在露天状况下运行,又具有点多、线长、面广等特点,IokV线路和设备发生故障不仅给供电企业导致经济损失、影响广大居民时正常生产和生活用电,并且在很大程度上也反应出我们日勺优质服务水平。根据我企业配电网络的实际运行状况,对今年1-8月期间所发生的IOkV配电运行事故进行分类记录分析,找出存在日勺微弱点,积极探索防备措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。本调研汇报只针对属企业资产或运维的线路,不含属顾客资产的供电线路或小水电上网线路。一、总体状况分析截止2023
2、年8月鹿,属企业运维IOkV公用配电线路合计64条,IOkV配电线路合计故障跳闸停电146条次(不含重叠闸成功次数,计划检修停电次数),平均故障停电次数为2.28次/条;故障跳闸呈如下特点:(-)从故障性质上分:重要有单相接地和相间短路。1-8月企业配网共发生单相接地60条次,占所有故障日勺41.1%;相间短路86条次,占所有故障日勺58.9虬(二)从设备产权性质上分:企业资产(运维线路)故障和顾客资产故障。1-8月企业资产(运维线路)范围内发生故障90条次,占所有故障的62%,其中单相接地故障35条次占23.9%,相间短路55条次占37.7%;顾客资产发生故障56条次,占所有故障日勺38%,
3、其中单相接地故障25条次占17.1%,相间短路30条次占20.5%o(三)从主线、支线上分:1-8月企业配网主干线发生故障停电19条次,占所有故障日勺13%,其中单相接地故障9条次占6%,相间短路故障10条次占7%;支线发生故障126条次,占所有故障的87%,其中单相接地故障51条次占34.9%,相间短路故障75条次占51.3%o(四)从故障原因上分:1、设备自身故障跳闸42条次,占所有故障日勺28.7%;其中:导线故障条8条次,避雷器故障4条次,变压器故障5条次,断路器故障1条次,绝缘子故障4条次,电缆故障2条次,故障原因不明(没有查出明显故障点)18条次。2、树障跳闸18条次,占所有故障日
4、勺12.3%;3、自然灾害导致跳闸83条次,占所有故障日勺56.8%;其中:导线故障18条次,避雷器故障22条次,变压器故障3条次,绝缘子故障8条次,断路器故障2条次,电缆故障条1次,故障原因不明(没有查出明显故障点)25条次。4、外力破坏跳闸1条次,占所有故障日勺0.6%;5、小动物跳闸1条次。占所有故障的0.6%;(五)从故障时间上分:1月份发生故障10条次,占所有故障的6.8%。2月份发生故障4条次,占所有故障日勺2.7%。3月份发生故障18条次,占所有故障的12.3%。4月份发生故障7条次,占所有故障日勺4.7%。5月份发生故障17条次,占所有故障的11.6虬6月份发生故障29条次,占
5、所有故障的19.8虬7月份发生故障19条次,占所有故障的13%。8月份发生故障42条次,占所有故障的28.7虬以上几种方面可以看出,1OkV配网线路故障日勺分布特点:1、企业运维资产故障率不小于顾客资产故障率,重要是由于企业运维资产规模不小于顾客,公用线路网架在不停延伸。2、配网支线故障率不小于主干线故障率。重要是由于通过几年的农网改造、大修技改,配网线路主干线大多数已改造,设备装备技术水平有所提高,改造后主干线日勺故障率明显比改造前减低。而支线部分没有进行改造,线路老化、设备陈旧仍然存在,故障几率自然偏高。另首先,尤其是属于顾客资产部分的支线,由于缺乏运维,线路故障发生的概率大增。3、从引起
6、跳闸日勺设备来看,重要有避雷器、导线、绝缘子、断路器、变压器、电缆等设备。其中避雷器、导线、绝缘子故障率占了整个故障的80%以上。而避雷器是故障率最高日勺设备。4、从发生时间看,故障多集中在5-8月,这是由于XX自身气候特点所形成,5月份开始进入雨季,雷击、大风等自然灾害对配网导致的破坏在加大。5、故障原因不明占有较大的比重,重要原因:一是由于35kV新庄变、35kV温泉变的IokV线路保护装置问题,35kV新庄变线路保护重叠闸功能不能正常启动;35kV温泉变线路保护无重叠闸功能。线路有时也许发生瞬时性故障跳闸,经试送成功后,供电所没有去查线。二是重叠闸动作不成功,供电所经查线没有找出故障点,
7、这依状况所占比率较少。三是存在交叉管理的线路,各供电所在自己管辖范围内查完后,没有将故障信息上报。根据记录配网线路故障停电前十条线路有IOkV龙核线、南阳线、国营矿线、河东矿线、荣哲线、师目线、温泉线、城西线、果子山线、嘎佐线。以上的IOkV龙核线、国营矿线、河东矿线、果子山线、荣哲线线路具有它日勺共同特点:一是线路覆盖区域、延伸区域宽,分支线多,线路分段开关少。二是线路都带有煤矿顾客,交叉跨越多。三是线路都通过高山,林区(经济林)。线路故障多集中在断线、树障、避雷器、变压器故障上。师目线重要是由线路分支线的树障引起,线路廊道与树木安全距离不够、避雷器击穿等导致。主干线已经农网改造,故障少。温
8、泉线重要是设备故障(变压器故障烧毁、跌落保险烧坏、避雷器和绝缘子击穿)跳闸。城西线重要是由于沙包岩煤矿和仙人洞煤矿、T55支线路的满家湾和碳山坪煤矿线路引起,跳闸重要集中在树障、设备事故。二、存在的问题.通过对基层供电所线路运维现实状况日勺理解和现场查看,企业的配网线路在勘测设计、施工及运维方面存在如下的问题:配网规划设计方面。一是在农网改造、大修技改正程中某些设计单位勘查设计不到位,所定线路走向不合理,有日勺是沿原通道改造,原通道就存在通道问题,如没有避开经济林区,交叉跨越多,跨建筑物多等,部分线路因地形限制,跨越档距过大(没有很好日勺处理措施);有的是新架线路,设计人员没有详细日勺到每个点
9、进行测量和搜集有关周围资料,简朴用GPS定位后做设计。设计过程中存在套用图纸,特备是对线路杆塔型号的选择上,没有详细认真日勺去做设计,最终给运行带来隐患。二是在设计上不负责任。如柱上真空断路器日勺设计安装上存在缺陷,不做防雷接地,只有断路器安装在杆塔上,突出反应是2023-2023年的农网改造项目在IOkV良马线、新二线、碳山坪线、南阳线等线路上安装日勺分段断路器运行过程中被雷击损坏日勺最多。在安装位置的选择上,只考虑靠路边近日勺杆塔,以便运维而没有考虑该点日勺接地状况,实际上出现了土壤电阻率偏高,接地网按图施工后的接地电阻达不到规定。尚有在杆塔设计上该用耐张杆日勺地方用成直线杆,该用双瓷横担
10、的线路,用成单瓷横担等等。施工质量与技术方面。一是某些运行中日勺杆塔基础不够扎实,应装设拉线日勺电杆没有拉线或是拉线松弛不起作用,受外界影响后导致杆基下沉、土壤松软(经雨水冲刷或浸泡),最终电杆倾斜很轻易引起线路故障。二是线路施工中存在有引线、线夹、刀闸连接处不够牢固,运行一段时间后,将会烧损引起线路故障。三是IOkV配电台区避雷器、高压跌落式保险质量较低或运行时间较长未能及时进行校验或更换,易被击穿后形成线路停电事故。四是施工工艺不规范,没有按照云南电网企业IOkV及如下农网工程施工工艺质量控制规范(试行)的原则施工。突出表目前台区绝缘化和设备接地引下线日勺连接上。五是在新设备投运上,验收把
11、关不严。详细表目前业扩报装上,尤其是顾客设备投产前,有关一次设备的交接试验没有完毕就投产。六是针对氧化锌避雷器而言,电网内还大量存在运行时间到检查周期而没有定检或更换日勺避雷器。管理运维方面。目前供电所运行维护现实状况:一是配电班员工对线路的运行维护时间局限性,巡视检查不能到位,线路巡视时只针对企业产权范围内的线路巡视,对顾客资产范围日勺线路基本没有开展巡视,只是在停电后查线故障时发现问题才告知顾客,并且对配网的运行规程执行不到位。二是供电所员工业务技术水平局限性,运行经验不够丰富,在平常的巡视和维护当中抓不住重要环节,查不出线路缺陷和事故隐患,大修技改申报时报不出项目。集中表目前对设备的性能
12、构造、安装规定不理解,有关检测工具不会使用,测量措施没掌握,评经验做事。三是大家都忙于做资料应付检查,实际上没有人去认真梳理和总结故障原因,系统时去思索怎样处理,成果疲于应付多种问题。四是由于有应急抢修的施工单位,出了事故都是外请施工队处理,太依托外部力量,自己不动手,加上心理上怕出安全事故,怕担责任,所有的事都是在请外单位做,无形当中我们员工自己日勺业务技能荒废。五是在配网管辖界面没有完全划分开前,交叉管理的线路在查找故障上几种供电所之间有推诿扯皮日勺现象。三、配电线路故障原因分析1、导线断线故障导线断线故障原因有:1、原设计投运的少部分铝绞(1J-)系列导线,运行时易断线日勺;如IOkV白
13、姑河I回线、荣哲线、果子山线日勺分支线就存在铝绞线。2、施工工艺不原则,导线与绝缘子的绑扎处、引流绑扎处扎线脱落,导致引流断或烧断导线故障日勺。如IOkV龙务线因绑扎线脱落,断线发生山火,导致接地停运;3、因各类交跨距离不够,放电烧断导线的。此类多发生在导线与通信光缆悬挂日勺钢丝之间。4、雷击导致断线的,这种状况发生最多,不管是裸导线还是绝缘线,多发生在遭雷击时导线在绝缘子处与横担发生放电。5、风偏时导线相间发生放电日勺,在I1OkV变电站出线的IOkV线路因短路电流过大易发生断线。2、变压器故障变压器故障原因有:1、雷击损坏变压器,这种状况发生最多。重要原因IOkV和400V避雷器、接地电阻
14、不合格,避雷器及接地引下线存在接触不良、截面过小等问题雷击时残压过高,导致过电压使变压器绝缘击穿而致烧毁。2、变压器低压侧短路。此类问题多发生在顾客,由于运行管理不善顾客日勺低压电缆或设备故障后,导致变压器烧毁。3、小动物引起日勺变压器故障,此类问题发生在没有绝缘化改造日勺变压器上,企业系统内的配变已逐渐绝缘化改造,而顾客侧还存在大量日勺变压器没有实现绝缘化。4、变压器桩头故障,此类问题重要是低压出线三相电流不平衡,个别相负荷偏大,加上设备线夹与变压器桩头接触不良,发热氧化后接触电阻增大,最终发生桩头和导电杆烧毁。3、避雷器故障避雷器故障重要有:(1)外因:一是接地网不合格。接地装置年久失修,
15、地下连接部位锈蚀、断裂,使接地电阻值达不到规定,泄流能力低,雷击电流不能迅速流入大地,残压高。此类问题在企业设备和顾客设备上都存在,顾客方面接地网从安装后几乎没有开挖和检测,企业管辖日勺设备接地网虽然每年都规定检测,不过在有日勺台区被水泥地面覆盖无法检测,开挖检修更难。二是避雷器安装不规范,引流线存在缠绕,接地端导线不用线鼻子或是设备线夹,导线与螺栓连接导致接触不良。三是对避雷器日勺重要性认识局限性,基本上没有进行规定的预试定检或轮换,导致耐压能力、泄流能力不合格的避雷器带病运行,仅凭外观是不能判断其好坏,直到损坏。(2)内因,从技术角度讲有几种状况:一是生产厂家制造工艺不过关,密封不严。氧化
16、锌避雷器密封老化状况,重要是生产厂采用日勺密封技术欠完善,采用的密封材料抗老化性能不稳定,密封材料在制造过程中浇注不均匀,长期运行电压下易出现径向电位差。二是抗老化、抗冲击性能差。在氧化锌避雷器产品全寿命日勺中后期,阀片劣化导致阻性电流上升,有功功率增大,长期日勺热效应明显增长,避雷器内部气体压力和温度急剧增高,引起氧化锌避雷器本体击穿。三是受潮。避雷器的两端密封不严,内外温度相差较大时,使潮气或水分浸入,加速了阀片的劣化,导致内部绝缘减少而引起损坏。4、绝缘子故障绝缘子在我们配网线路中常用的是:针式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担这几种。发生故障最多的是针式绝缘子和悬式绝缘子。重要如下原因:一是绝缘子质量不过关(绝缘子材质低劣或制造上日勺缺陷)或存在隐患运行。而IOkV线路一般没有避雷线,线路直击雷或感应雷过电压就会在线路设施微弱之处寻找出路,电流经导体与大地之间击穿绝缘子导致损害