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1、燃煤电站锅炉烟气脱硝改造及运行分析以国内某电厂7台煤粉锅炉实现超低排放为指标开展燃煤电站烟气脱硝改造,采用低NoX燃烧技术和炉后选择性催化复原技术相结合的工艺,对煤粉锅炉燃烧方式、SCR脱硝系统、引风机等开展设计改造,研究了空气过量系数、反应器温度、氨氮摩尔比等对脱硝效率的影响,并对改造后系统开展调试。结果说明,温度控制在360。C附近,过量空气系数在0910之间,氨氮摩尔比为1.2时,SCR脱石肖效率到达90%以上,烟气出口NOx质量浓度在45mgNm3以下,烟气出口温度为25028(C之间,符合环保部门的排放指标。据中国能源统计年鉴统计,20*年全国S02排放总量为1974万t,NOx排放
2、总量为2078万to如果不合理控制NOx的排放,随着国民经济继续发展、人口增长和城市化进程的加快,未来中国NOX排放量将继续增长。按照目前的发展趋势,到2030年我国NOx排放量将到达3540万t,势必造成严重的环境影响。随着大气污染防治法规的不断推进,锅炉大气污染物排放标准越来越严格,大部分省市推出史上最严大气污染物排放标准,S02不超过35mg/m3、NOX不超过50mg/m3、烟尘不超过5mgm3,全国火电机组均在超低排放改造。本文以国内某燃煤电站为实现超低排放并到达污染物排放标准为依据,根据电厂实际情况,对煤粉锅炉及相关系统开展优化设计及改造。1锅炉概况该热电厂共有7台锅炉,建有3台(
3、1#3#)蒸发量为150th的中温中压煤粉锅炉、2台(4#、5#)220t/h和2台(6#、7tt)240th的高温高压煤粉锅炉。根据锅炉蒸发量,配套建设有3台6MW背压式汽轮发电机组、1台抽凝式12MW、2台25MW抽凝式汽轮发电机组和1台25MW抽背式汽轮发电机组。目前,燃煤热电站/热电厂7炉7机锅炉总蒸发量为1370th,总装机容量为105MWo7台锅炉全部建设了除尘与脱硫设施,没有脱硝设施。锅炉及配套除尘、脱硫设施及污染物排放情况如下表1所示。表1热电厂污染物治理设施与排放基本情况2改造该系统的初步设计是“煤粉锅炉采用低NOX燃烧器”和“炉后选择性催化复原法(SCR)”的混合工艺方案。
4、在满足实际燃用煤种、锅炉最大工况(BMCR)的条件下,要求低氮燃烧器改造后的NOX质量浓度W540mgNm3;SCR系统入口NOx质量浓度设计值为580mgNm3,复原剂采用液氨,烟气排放NoX质量浓度W45mgNm3,脱硝效率,90虬主要改造内容包括:对1#7#锅炉中的5台锅炉实施低氮燃烧改造;在锅炉省煤器出口与空气预热器之间增加SCR反应器(共5套,每套催化剂按2+1层配置),配套建设液氨储存制备供给系统,并对锅炉钢构造实施改造;同时对锅炉燃烧器、除尘器及引风机等开展改造。2.1低氮燃烧器新型低NOx燃烧技术以炉内影响燃烧的两大关键过程(炉膛空间过程和煤粉燃烧过程)为重点关注对象,全面实施
5、系统优化,到达防渣、燃尽、低NOX一体化的目的。首先将炉内大空间整体作为对象,通过炉内射流合理组合及喷口合理布置,炉膛内中心区形成具有较高温度、较高煤粉浓度和较高氧气区域,同时炉膛近壁区形成较低温度、较低CO和较低颗粒浓度的区域,使在空间尺度上中心区和近壁区特性差异化。在燃烧过程尺度上通过对一次风射流特殊组合,采用低NOX喷口或等离子体燃烧器,热烟气回流等技术,强化煤粉燃烧、燃尽及NOX火焰内复原,并使火焰走向可控,最终形成防渣、防腐、低NOX及高效稳燃多种功能的一体化燃烧技术。通过采用该技术使NOx的排放浓度降低50%70%,实现煤粉锅炉改造后最终NOx质量浓度W45mgNm302.2SCR
6、反应器将温度低于500。C的烟气通过导流板通入带有复原剂及催化剂的垂直反应塔内,烟气中NOX与氨、尿素、碳氢化合物等复原剂在催化层中混合,在催化剂的作用下将NOX复原分解成N2和H20。主要的化学反应为:根据3#7#机组锅炉场地的条件,除尘器进口烟道上方空间狭窄,SCR脱硝反应器布置在锅炉左侧或右侧空地上。因此1台锅炉装置1台SCR烟气脱硝系统,每套系统催化剂按2+1层设置,采用高灰型SCR布置方式。对于SCR系统的入口和出口烟道,使用新的钢构造来支撑锅炉钢架,在2个立柱之间设置非金属补偿器以开展相对隔离。SCR反应器选用蜂窝式锐钛鸨催化剂,正常工况下催化剂化学寿命要求超过24000h,并且机
7、械寿命要求在10年以上。反应器主要性能参数如下表2所示。表2SCR脱硝系统设计参数2.3引风机改造原有引风机已到达额定出力,无富余量。本次新增SCR系统和电除尘改为布袋除尘器后,其烟气系统阻力增加约2.5kPa,原有引风机压头不能满足烟气系统改造后的要求,需对原有引风机开展改造。在保持原有风量(1#3#锅炉引风机风量197000m3h,4#5#锅炉引风机风量260000m3h,6#7#锅炉引风机风量280000m3h不变的情况下,将1#5#锅炉引风机风压从4.8kPa改至7.2kPa,6#7#锅炉引风机风压从4.5kPa改至7.OkPao3运行性能分析本次改造通过在SCR反应器入口处和出口处增
8、添温度测试点及NOx质量浓度测试点,分析了不同过量空气系数对锅炉NOx转化率影响、不同烟气温度对SCR反应器脱硝效率的影响、不同烟气温度对SCR反应器氨逃逸率的影响和不同氨氮摩尔比对脱硝效率的影响,其结果如图图4所示。图1过量空气系数对锅炉NOx转化率影响图2烟气温度对脱硝效率的影响图3不同烟气温度和氨氮比的氨逃逸量图4不同烟气温度和氨氮比的脱硝效率由图1可知,随着空气过量系数的增加,NoX转化率逐渐升高,空气过量系数为14时,其最高转化率约为60%。图2说明,随着SCR反应温度的增加,SCR脱硝效率呈现先增加后降低的趋势,约365。C时,脱硝效率最高。图3给出了氨氮摩尔比和氨逃逸率的关系,可
9、以看出,温度为380时,氨的逃逸量较低,约为5X10-6;然而,随着反应温度的降低,氨逃逸呈现逐渐增加的趋势,特别是当氨氮摩尔比的较高时,氨逃逸量更多。图4为氨氮摩尔比与脱硝效率的关系图,可以看出,随着氨氮摩尔比的增加,脱硝效率逐渐升高,随着反应温度的增加,脱硝效率亦逐渐增加。通过调试分析得出,当温度控制在360。C左右,过量空气系数在0.910之间,氨氮摩尔比为1.2左右时,电厂SCR系统的脱硝效率能到达90%以上,实现烟气出口NOx质量浓度在45mgNm3以下,含氧量在6%8%,出口S02质量浓度15mgNm3以下,烟气出口温度为25028(TC,符合环保部门的排放指标。4经济效益与环境效
10、益本项目锅炉均为煤粉锅炉,采用低NoX燃烧加SCR联合脱硝技术,使烟气NOx排放质量浓度50mgNn13,将原有电除尘器改造为布袋除尘器,使烟尘排放质量浓度(20mgNin3。本工程实施后NOX由改造前的10262ta减少到1109ta,每年可减少NOX排放量9153t0烟尘排放量由改造前的1685ta减少到222ta,每年减少烟尘排放量1463to根据规定,每一污染当量征收标准为0.6元,本方法中规定NoX的污染当量值为0.95,烟尘的污染当量值为2.18o项目实施后,每年减少排污费用618.35万元,不仅大大改善了大气环境,带来良好的环境效益与社会效益,也为企业减少了巨额排污费用,到达了改
11、造的目的。5结论随着国家对污染物排放标准越来越严格,燃煤电厂烟气脱硝改造势在必行。对于一些老机组,设备老化,改造难度较大,脱硝技术对于不同电厂出现不同问题,很难到达理想脱硝效率。研究发现,随着空气过量系数的增加,NOx转化率逐渐升高。随着SCR反应温度的增加,SCR脱硝效率呈现先增加后降低的趋势。温度为380。C时,氨的逃逸量较低,约为5X10-6;然而,随着反应温度的降低,氨逃逸呈现逐渐增加的趋势。随着氨氮摩尔比的增加,脱硝效率逐渐升高,随着反应温度的增加,脱硝效率亦逐渐增加。改造后采用低NOX燃烧加SCR联合脱硝技术,脱硝效率到达90%以上,NOx出口质量浓度低于45mgN3,符合环保部门的排放指标。