汽轮机断油烧瓦案例分析.docx

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1、汽轮机断遍瓦案例分析目录目录11 .某电厂汽轮机断油烧瓦事故原因分析21.1. 事故经过:31.2. 原因分析612L10kV外网某某线61.2.1 10kV外网电源61.2.3 .汽轮机打闸后61.2.4 ,自动主汽门活动试验61.3. 暴露问题61.4. 防范措施72 .交、直流润滑油泵不打油导致汽轮机断油烧瓦事故82.2. 事件前工况82.3. 事件经过82.4. 事件处理情况82.3.1 设备检修过程: 82.3.2 设备修后试运过程92.3.3 机组启动试运92.3.4 事件后检查过程102.4. 事件原因分析102.4.1 直流油泵不打油是本次事件的直接原因、主要原因102.4.2

2、 运行人员停机过程中未发现交流润滑油泵工作不正常是本次事2.4.3 112.5. 事件暴露问题122.6. 预防事故重复发生的措施123 . 一根电缆引发的汽轮机断油烧瓦事故! 133.3. 简述133.4. 事故经过133.5. 事故原因163.5.1 直接原因163.5.2 间接原因163.6. 防范措施174 .某电厂汽轮机断油烧瓦事故原因分析174.3. 事故经过174.4. 解体检查情况184.5. 解体发现的新问题244.6. 事故原因分析254.7. 6QHF冷油器切换阀存在的隐患274.8. 预防措施311,某电厂汽轮机断油烧瓦事故原因分析机组运行方式:某发电公司1#发变组经主

3、变高压侧1101开关和岳色T生线19373刀闸与110kV岳色线并网运行;厂用电系统由10kV某某T生线经#1厂变高压侧进线1015断路器和低压侧出线0602断路器至6kVHI段母线,经6.3kVHni母联0611断路器为厂用母线供电。6.3kV I母联备自投0612断路器在热备用状态;400V厂用电系统1#低厂变411断路器、2#低厂变412断路器在合闸位置、厂用备用变处于热备用状态,380V工作段、380V辅助段在工作状态。(见下图1.1.事故经过:2018年10月1日,运行二值夜班,机组负荷9.9MW,主汽压力7.5MPa,主汽温度512,汽包水位+59mm,转速3003r/min。5时

4、46分02秒,10KV某某T生线I母母线C相电压由10.2kV下降至7.5kV, A相上升至ll.21kV、B相上升至11.38kV,送、引风机、给水泵跳闸,#1、#2低厂变运行辅机设备跳闸,低压设备联锁启动正常0 5时46分21秒,联锁启动设备跳闸,报“缺相故障”;某某T生线10KV进线1015断路器、6.3kV出线0602断路器、6.3kVlI-III母联0611断路器、6.3kV III母联断路器0612在DCS状态闪黄报“电气故障”,发电机出口断路器061F在合位。由于10KV某某T生线I母母线电压下降,机组各设备均无法重新启动(缺相故障),值长刘波下令打闸停机,同时通知生产部副经理吴

5、某某;5时47分04秒,汽机操盘人员南亚刚通过DEH硬手操打闸停机,动力油压下降至OMpa,抽汽控制阀油管路压力下降至OMpa,汽轮机调速汽门关闭,抽汽逆止门关闭,自动主汽门未关闭到位。5时50分43秒,汽机操盘人员南亚刚手动启动直流油泵同时解除交、直流油泵联锁;此时汽轮机转速3003r/min,因汽轮机转速未下降,5时51分01秒,值长刘波下令停止直流油泵,汽机操盘人员南亚刚停止直流油泵后,未投入交流、直流油泵联锁。5时52分33秒,自动主汽门全关,转速由3001r/min开始下降;5时52分43秒转速下降至2850r/min高压电动油泵联启失败(高压电动油泵缺相故障报警)。5时55分30秒

6、,手动分开6.31丫11111母联0611断路器,III母联0612断路器自动合闸成功,厂用电切换至6.3KV厂用I母母线运行,厂用系统电源恢复正常。由于低压交流润滑油泵和直流油泵保护连锁未投入,低压交流润滑油泵和直流油泵未联启。5时58分12秒,润滑油压降至OMpa。(见下图)6时04分23秒,汽轮机转速到零。生产部副经理吴某某电话汇报值班领导机组解列。6时05分01秒,启动直流油泵、顶轴油泵,6时06分10秒,投入盘车运行,检查盘车电流8.3A,对比以往盘车电流8A变化不大。事后调阅历史曲线,汽轮机惰走时间12分钟,汽轮机一瓦轴振最大0.09mm,二瓦轴振最大0.12mm,三瓦轴振最大0.

7、16mm,四瓦轴振最大0.26mm。一瓦瓦振最大0.01mm,二瓦瓦振最大0.03mm,三瓦瓦振最大0.02mm,四瓦瓦振最大0.02mm。各支撑轴瓦温度不同程度升高,一瓦温度由61C升至129,二瓦温度由51升至150,三瓦温度由62升至68,四瓦由56升至72。推力瓦温度最高为#4推力瓦72,其余推力瓦块温度均在65左右。机组停运后揭瓦检查,汽轮发电机组#14上轴瓦鸨金未发现损伤,翻出下轴瓦检查,发现#1、#2轴瓦鸨金有脱落,下瓦口边缘有堆积的鸨金碎片,鸨金表面有发黑且有擀瓦迹象,轴径有高温变色现象。#3、#4轴瓦有轻微磨损,接触角右边有发黑的痕迹,推力瓦工作面无磨损,对主油泵密封环进行了

8、检查未发现有磨损迹象现场对转子轴径黑色摩擦痕迹,用金相砂纸打磨干净露出金属光泽。对磨损的轴瓦进行了修刮处理。10月7日00时10分,机组与并网发电,修后各轴瓦温度正常,推力瓦最高温度80, #2支撑轴瓦最高温度75c(轴瓦损坏情况见附图第4页共32页#2下瓦:乌金高温变色,擀瓦最严重#3下瓦:乌金高温变色,有轻微擀瓦现象#4下瓦:乌金接触情况1.2.原因分析1.2.1. 10kV外网某某线#15-#16杆发生车辆刮碰,造成C相断线并接地,10KV某某T生线I母母线电压波动,造成送、引风机、给水泵等主、辅机跳闸,机组无法维持运行,是造成机组打闸停机的直接原因。1.2.2. 10kV外网电源故障时

9、备自投切换条件为10KV某某T生线I母母线电压三相低于7kV或6.3KVII-IIIW0611断路器跳开,因线路断线且电压值未达到保护动作值,6.3KVH-ni母联0611断路器状态为合闸状态,致使厂内保护PT断线闭锁未动作,造成厂用电未自动切至厂内运行。1.2.3. 汽轮机打闸后汽机值班人员立即启动直流油泵,错误解除直流油泵“低油压联锁”,后因汽轮机转速未下降而错误的将直流油泵停运,且未及时将直流油泵联锁投入,是润滑油中断造成汽轮机断油擀瓦的直接原因。1.2.4. 自动主汽门活动试验因电磁阀损坏自上次机组A修后一直未进行,加之自动主汽门门杆受热膨胀,机组打闸停机后,自动主汽门出现未及时关闭现

10、象,造成发电机逆功率运行,是汽轮机转速打闸后未下降的主要原因。1)事故处理第33页共32页过程中,生产值长下令停止直流油泵,严重违反汽机运行规程和厂用电中断事故处理要点。2)汽机人员未履行任何审批手续,随意解除汽轮机“润滑油压低”联锁,严重违反联锁保护投退管理制度。3)生产管理混乱,日常技能培训流于形式,运行人员事故分析、处理能力差,事故情况下慌乱无序,生产人员综合素质亟需尽快提高。4)汽轮机断油烧瓦,是典型的二十五项反措事故,充分暴露出发电公司对事故的危害性认识不够。5)定期工作重视不够,反事故措施得不到真正落实。自动主汽门活动试验因设备故障长期未开展。1.4.防范措施1)组织所有运行人员进

11、一步深入分析本次事故,吸取事故教训。重点学习电力系统二十五项反事故措施和典型电力事故处理,提高运行人员异常事故处理能力。2)严格执行保护联锁投退管理制度。组织全体生产人员认真学习保护投退管理制度,尤其在突发事故情况下不得随意退出设备联锁保护,并做好日常管理监督与考核。3)制定员工培训计划,立即对运行人员开展技术培训,重点培训各专业典型运行规程、系统图、集团下发相关技术指导意见,不定期开展反事故演习,不断提高员工的技术水平。4)严格执行设备定期试验及切换制度,发现问题及时处理,确保设备试验正常开展。5)在外网电源不稳定且备自投定值配置不合理的情况下将至厂用电源切至厂内运行,并积极联系保护厂家及技

12、术咨询公司重新计算保护定值,待满足安全需求后再将厂用电切至厂外运行。6)组织生产部管理人员、运行和检修维护人员认真学习油系统各油泵启动条件及设备故障复位方法,确保设备出现异常时及时投入备用设备运行。7)认真执行重大操作和异常处置人员到岗到位管理制度,定期进行监督考核,提升生产管理人员到岗到位效率,协助现场处理异常事件。2.交、直流润滑油泵不打油导致汽轮机断油烧瓦事故2.1. 事件前工况#1汽轮机组为哈尔滨汽轮机厂生产的N600-16.67/538/538型汽轮机组,2005年12月8日投产运行,2011年4月22日机组首次大修。2011年4月22日#1机组开始A级检修。2011年6月16日9时

13、58分,#1机组启动、并网,进行机组试运,尚未报备用。6月17日事件前#1机组负荷19MW,主汽压力5.5MPa,主汽温度459C,给水温度155,给水压力5.94MPa。22事件经过2011年6月17日02: 57: 29, #1机组检修试运过程中,由于锅炉给水旁路门盘根泄漏加剧需停机处理,值长下令紧急停机,打闸后,交流润滑油泵电机正常联启,但电流32.17A偏低,03: 01: 13汽轮机转速降至2264.9rpm,油压降至0.164MPa直流油泵电机正常联启,但电流只有15A,油压继续下降,03: 01: 18转速降至2255叩m,油压降至0.09Mpa,随后瓦温开始升高,振动增加,断油

14、烧瓦。3: 03分,破坏真空,布置紧急排氢工作,事后根据振动情况判断,至3时09分28秒,汽轮机转速至零,惰走约12分钟。4时06分,发电机氢压至零。汽轮机关闭所有本体疏水和抽汽管段疏水,置于闷缸状态。2.3. 事件处理情况由于事件发生在#1机组大修后启动过程中,为查找事件原因,设备部、监理、检修单位共同对汽轮机油系统设备的检修、试运情况、事件发生前的运行情况、事件发生后油系统设备情况进行了总结分析、解体检查和试验,情况如下:2.3.1.设备检修过程:2.3.1. 系统自2011年4月27日发票开始检修,4月28日油箱放油,开始油箱清扫,交流润滑油泵、直流润滑油泵、射油器等设备解体检修,详见检

15、修作业指导书记录,从记录中未发现异常和超标情况。6月1日检修工作全部结束后移交大修试运组试运验收。2.3.2. 润滑油系统的检修工作:1)主机润滑油套装油管路检查:套装油管道检查孔法兰换垫、检查支吊架。2)主机润滑油回油滤网检查、清扫:滤网网布更换、更换密封垫、滤油期间定期清扫回油滤网。3)主油箱放油清扫、加油、滤油:检查主油箱内部各结构件、阀门、法兰螺栓无松动、异常,油箱放油后,油箱清扫,派专人在储油间滤油,回油后接临时滤油机24小时派专人滤油,定期清扫回油滤网和更换滤芯。4)主油箱排烟风机解体检修:排烟风机出口管道法兰垫片更换、叶轮检查。5)主机冷油器检修:#2冷油器抽芯,#1冷油器水室清扫、找漏、螺栓检查更换,顶部放空气门检查更换。6)主机冷油器切换阀解体检修:检查六通阀固定键,更换油封、密封垫等无异常。7)主机射油

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